西南油气田加强从严管理,提升质量发展和效益,强化勘探开发一体化运作,狠抓老区稳产、措施挖潜、新井投产,天然气产量获突破。截至11月24日,累计生产天然气30.35亿立方米,日产天然气958万方。
今年(2014年)以来,西南油气田以增储上产为重点,坚持全盆地勘探开发一体化理念,稳步推进老气田稳产工程,天然气产量持续较快增长。目前,已超额完成年度储量任务,共提交新增天然气探明储量64.07亿方,新增天然气控制储量650.12亿方,新增天然气预测储量1357.38亿方,对照年初油气田工作会上提出的“控制储量500亿方、预测储量1000亿方”,已超额完成了2014年度储量目标任务。
西南油气田针对油气田开发程度高、难度大,资源接替紧张,主力气田处于中后期开发阶段,成本压力较大的严峻现实,始终把油气勘探开发作为工作的“重头戏”,大刀阔斧开展气藏富集规律和开发潜力研究,扎实推进新区开发评价及老区精细调整,不断优化产能建设方案和开发部署,创造了“三个卓有成效、一个持续发力”的丰硕成果。
西南油气田在“快”和“效”字上下功夫,把核心在责任、重心在基层、关键在岗位的要求落实到会战全过程。同时,抓好油地协调,缩短钻井、压裂、测试、地面建设等作业流程,加快地面配套设施建设,确保新井快速投产。近期,元坝气田建设喜讯不断。继近日元坝10-侧1井获天然气日产量63.3万立方米、元坝104井获天然气日产量69.6万方高产后,10月15日,西南油气田元坝项目部成功实施元坝29-1井投产酸化作业,在稳定油压39.8兆帕下,获天然气日产量76.48万立方米,进一步夯实了元坝气田的资源基础。
在元坝气田投产准备上,西南油气田综合气井地质特征、气水关系、测试情况、试采评价等情况,对9口井的计划配产进行了优化调整;川东北采气厂已完成4座站场的酸气联调工作,另4个站场和集气总站11月20日前完成酸气联调工作;酸气管线、燃料气管线、污水处理站、回注站等的调试工作正加紧推进。
针对老井挖潜工作选井难度大、挖潜风险高等困难,西南油气田早组织、详论证、及时组织实施,老井挖潜取得较好效果,截至10月31日,日增产6.68万,年度累计增产1200多万方。江沙21-1HF在过路层JS12显示较好,点火焰高9米至15米,显示该层具有较好的含气特征,通过详细论证,发现该层砂体平面展布较好,平均砂体厚度10米,各井在该层均有不同程度的显示特征。于是利用低效井江沙21-3HF对JS12层进行挖潜,在6.0/7.9兆帕下,测试日产量1.04万方,稳定输气0.54万方/天。该井挖潜成功,成为第一口中江区块JS12层试采井,提高了单井产量,为后期的开发提供了依据。继都遂101-3、都遂12和都沙1井对JP25层开展挖潜后,针对都遂9井JP25层挖潜井,该井位于砂体边部,含气具有不确定性,经过详细对比分析,认为该井具有一定挖潜潜力。经过实施后,日获无阻流量2.5万方,日输气稳定在1万方以上,目前,该井已经累计增产241.24万方,创新都气田历年单井最好的挖潜记录。