2016年以来,以效益开发为目标,西北油田逐步做大天然气开发新局面。3月初,该油田DK25井区的奥陶系凝析气藏老井——DK25-1井,经过气藏开发科研人员的精心“医治”,再次喜获新生,开井自喷,日产天然气5.8万方。
DK25井区的奥陶系凝析气藏,是西北油田天然气开发主力阵地之一。该井区自2014年全面投入天然气和凝析油开采,生产至2015年底,多数气藏老井相继步入停工行列。根据前期气藏研究成果,该井区天然气探明地质储量41.65亿方,目前剩余地质储量较为丰富。
如何治理已关停的老井,使其再为油、气开发做贡献,是摆在气藏开发科研人员面前的命题。以问题为导向,以技术攻关为手段,科研人员综合分析了DK25井区凝析气藏的基础地质特征、生产动态特征、气藏模拟特征,并借助“技术CT”——缝洞体三维地震结构雕刻技术,认真“把脉”“病危”老井。经“诊断”发现,该井区的气藏缝洞体相对较孤立,开发过程中多表现出定容衰竭的生产特征,认为气藏老井因地层能量供给不足而停产。
找出病因,本着提高凝析气藏储量动用率的目的,科研人员积极为DK25井区气藏老井开具处方。先后对DK25井和DK25-1井开展注水驱替试验:DK25井经过1轮注水周期,注水0.66万方,2015年11月下旬开井自喷成功,日产天然气5万方;DK25-1井经过2轮注水周期,共注水1.2万方,地层压力恢复达90%,3月1日开井自喷投产成功。目前,鉴于注水驱替采天然气的“药方”可行,该方法已向DK25井区其余停躺井推广应用。
面对油田企业生产经营“极寒期”,西北油田科研人员主动作为、攻坚克难,积极拓展新思路、寻找新方法以破解凝析气藏开发难题,用实际行动践行“战寒冬、谋发展”,努力为西北油田“十三五”天然气开发事业大发展提供科研技术支撑。