河南油田采油二厂地质技术人员通过对普通稠油转水驱论证,对王集油田西区王9断块Ⅳ52.4层实施普通稠油Ⅰ-2类油藏转水驱,转水驱后日产油由0.7吨提高至12.7吨,综合含水下降12个百分点,2016年与2015年相比,每吨运行成本下降235元,每吨操作成本下降2268元,由“增量低效区”变为“边际有效区”。
采油二厂普通稠油Ⅰ-2类油藏分布范围广、储量规模大,初期以蒸汽吞吐为主,随着吞吐轮次的增加,效果逐渐变差。吞吐阶段采出程度较低,但采用天然能量开发,由于原油粘度偏高,地层压力较低,开采效果也较差。针对以上问题,地质技术人员提出普通稠油Ⅰ-2类油藏转水驱的思路。地质技术人员调研了国内如胜利油田、昌吉油田、吐哈油田等类似油藏水驱开发方面相关理论及做法,并借鉴古城油田泌125区Ⅴ油组普通稠油转水驱开发效果改善,与王集油田西区王9断块Ⅳ52.4层进行横向类比,确定出影响普通稠油Ⅰ-2类油藏注水开发的关键参数并确定注水开发的粘度界限,认为王9断块Ⅳ52.4层可实施注水开发。
地质技术人员以“效益优先”为原则,采取边探索、边实施的思路。为了保证王9断块Ⅳ52.4层注水开发效果,避免盲目开发与风险投资,2015年3月优选一个井组进行试验,根据试验效果决定是否全面实施水驱开发。选取王105作为注水井对应6口采油井,王105井转注两个月后5口油井见效,注水见效率为83.3%,油井由原来的低能量间开,到油井正常生产,产能增加5吨。试注水井组的成功给地质技术人员“打了强心剂”,2015年10月在王9断块Ⅳ52.4层全面转入注水开发。截至目前,该断块完善注采井网补孔8井次,油井转注4井次,精细注采调整5井次。
王9断块Ⅳ52.4层普通稠油Ⅰ-2类油藏转水驱成功后,增加水驱动用储量46.5万吨,提高水驱动用程度66.9%,累计井口增油4204.9吨,对采油二厂普通稠油Ⅰ-2类油藏挖潜剩余油有借鉴意义。