今年以来,京唐公司能源与环境部深入贯彻首钢“两会”及京唐公司职代会精神,坚持创新驱动,注重效率效益,深挖内部潜力,持续攻关。通过各种技术手段,在转炉煤气回收方面实现重大突破,转炉煤气回收量稳定维持在108立方米/吨钢以上,创出好水平。
转炉煤气是炼钢重要的副产品之一,提高转炉煤气回收量不仅是发展循环经济和实施清洁生产的要求,也是企业节能减排与降低成本的内在需要。在节能降耗工作中,能环部始终坚持“既抱西瓜也捡芝麻”的节能意识,倡导万众创新、协同创效合作精神。从去年开始,能环部与炼钢部开展提高转炉煤气回收量攻关工作,从产、储、用等方面着手,多角度解决转炉煤气系统存在的问题,打破瓶颈,提高煤气回收利用率。炼钢部套筒窑是转炉煤气使用大户,使用量较大,其对热值的严苛要求是制约CO回收的最主要因素。为尽快打破此瓶颈,能环部协同炼钢部从优化煤气管网结构着手,积极跟进套筒窑混合站项目建设,督促项目施工进度。与此同时,能环部提前谋划,借鉴现有热轧混合站运行经验,与炼钢部联合制定套筒窑混合站投运调试工作方案。201年12月29日混合站建成投运为提高转炉煤气回收量奠定了基础。随后套筒窑混合站迅速开展试验工作,2017年1月上旬,转炉煤气CO回收浓度降至15%,回收量平均提高7立方米/吨钢同时,通过混合
焦炉煤气提高煤气热值保证了套筒窑工艺参数的使用要求。能环部系统谋划,做好高炉煤气、焦炉煤气、转炉煤气的平衡,一方面优化热轧加热炉混合燃料气配比,进一步稳定混合煤气热值,另一方面充分发挥京唐公司自备电厂掺烧煤气的技术优势,在稳定满负荷发电的情况下,力争多掺烧煤气资源降低燃煤消耗,不但解决了用气问题,同时也降低了燃煤消耗和发电成本,实现了能源的综合有效利用。