西北油田采油三厂以全价值链管理打造
注气三采效益升级版,实现了注气效益最大化。截至8月20日,注气实施46井次,与去年同期对比,单轮次增油上升25%,同口径注气吨油成本下降44.1元/吨。
该厂注气增油占全年产量比重逐年升高,注气作业增量投入也持续增大。为确保注气作业高质量、高效益,该厂创新注气管理模式,积极进行全价值链精细分析。他们紧扣注气源头、实施和增值三个环节,强化地质选井、施工准备、现场实施、焖井以及开井等多个阶段的监控、动态调整、风险控制等,严控注气效益的流失。
源头管控。通过优化地质选井,优化注气规模等措施,由产量选井向效益选井转变。2018年针对地质背景好、前期注气效果好的单井或井组,及时优化注气设计,通过加大注气规模,优化注气参数等方式减少注气4轮次,节约注气费用67万元。
实施管控。针对注气配合费用高的问题,推广新型抽油杆悬挂器,免起杆注气,平均单井降本16万元, 2018年可优化配合费用784万元;同时通过提升注入氮气纯度、持续推行气水分注、试验加注高温缓蚀剂等措施优化
注气工艺,有效降低管柱腐蚀率、提升挂抽成功率,最大程度减少因注气腐蚀导致的检泵作业。
增值管控。针对稠油注气井开井气窜导致的井口高压需上泵车进行掺稀,成本高周期长的问题,通过以撬装高压掺稀泵代替泵车掺稀,单井降本4万元。
制度管控。在技术管控的基础上,采油三厂制定《注气井气体回窜作业指导书》和《注气井开井生产作业指导书》,强化注气井现场安全管理,避免因注气高压导致的井控风险。同时加强注气设计审批严格遵守分级审批管理,强化设计责任,确定最优方案,以注气三采保效增效项目组为主体,保障全年指标完成。