今年以来,西南油气采油一厂将天然气产量作为“生命工程”常抓不懈,在精细管理与技术攻关上下狠功夫,打好精细管理、新井上产、措施增产“攻坚战”。截至11月28日,年累计生产天然气超10亿立方米。
精细管理助推老井稳产
紧盯年度产量任务目标,多管齐下、多方施策抓实老井稳产增产,常态化开展“稳产创效”劳动竞赛,全方位激活员工积极性,提升竞赛活动覆盖面及灵活性。克服高温限电和疫情影响,发挥支部战斗堡垒和党员先锋作用,建立“技术+管理+技能”攻坚团队,攻克低压低产复杂结构井的排水采气关键技术,研发抗高含凝析油等系列化学药剂,解决高含凝析油气井泡排效果差的难题。
做精做细低压井稳产维护工艺措施,坚持“一井一制”精细施工,实现泡排“药剂量减、效果不减”,充分利用好动态监测手段,持续深化“泡排+气举”、井底净化等工艺措施,累计增产天然气5564.62万立方米,年综合递减率5.42%。
超前谋划推动新井上产
强化新井跟踪及投产组织运行,积极与项目部对接测试安排,倒排时间节点,提前做好建设规划、手续办理、投产方案编制、人员准备、投产物资准备等投产准备工作,及时组织交接井及投运,配合产能建设项目部完成6口新井建设,实现新井中交即投产。
产能建设业务划归厂后,成立产能建设地面工程领导小组,明确各部门、单位职责界面,梳理41项关键工作环节和流程,确定控制时间,建立例会督促机制,高效、有序推进建设。全年投产新井17口,马井1-1H井测试获日产天然气93.6万立方米,日无阻流量208.6万立方米,展示了川西雷口坡组气藏的良好资源前景。
创新思维抓实措施增产
坚持“早论证、早组织、早实施”的原则,以“三个转变”为工作思路,即“主力层向非主力层转变、主体区向气藏边部转变、中浅层向深层转变”,对非主力气田、非主力层及原层挖潜进行攻关,持续完善老井挖潜选井评层标准,不断拓展挖潜指标极限。
以地质-工程一体化老井挖潜党员科技攻关团队为载体,与兄弟单位开展共学共做共建,解决什邡38-2井难动用储量挖潜、川孝166井原层解堵、新沙1H原层压裂等地质评价及工程施工难题,为公司下步在什邡蓬莱镇组气藏的部署提供了数据支撑以及气井原层潜力评价开展了成功的探索,已实施挖潜6口,日增产天然气5.1万立方米。