截至12月17日,吉林油田天然气产量已完成年计划的95%以上。吉林油田通过合理调整工作节奏,提升气田生产能力,目前,日产天然气量持续增长,保障高峰时段用户平稳用气。
长岭气田已进入开采中后期。吉林油田转变开发理念,将保持地层压力进行合理开发的传统“保压控水”理念,调整为“地质构造高部位强采、地质构造腰部位稳产、地质构造低部位强排”的开发理念。通过加快地质构造高部位井的采气速度,延缓水侵上升,进一步提高了合采整装气藏采收率。通过优化排采方式,将地质构造高部位井助排改为“提压强采”,地质构造低部位井实施压缩机强排,大液量井开展电潜泵试验,使长岭气田日产能力持续保持稳定。
早在今年上半年,吉林油田的主要采气单位松原采气厂克服疫情、雨季影响等困难,积极投产4口新井,使得新增日产能力达到预期。松原采气厂科学合理控制气田产能,坚持合理配产,实现德惠气田全年生产能力不降。同时,强化伏龙泉气田地质基础研究工作,开展测井二次解释,识别流体性质,重新落实剩余储量分布状况,精细单砂体刻画寻找潜力层系,结合储能系数确定挖潜下限,“区块—层系—单井”逐层递进挖掘措施潜力。截至12月中旬,松原采气厂通过全面梳理动静态资料,制定挖潜方案,成功复活6口长停井。
松原采气厂做精做实基础研究工作,加强资料录取和单井监测,深入分析研究气藏类型,评价气藏潜力,全年无高投入措施。通过实施合理开关井和气举、放喷等措施,保持王府气田全年生产能力不降。
为早日完成产量目标,吉林油田“一井一策”研究增产技术对策,积极组织探井投产,加大外围零散气井利用力度,深挖老井潜力,攻关蒸汽脉冲解堵复活长停井,目前已实现增产1039万立方米。