截至8月24日,西南油气田公司今年累计完成页岩气带压完井作业137井次,维护日产能超900万方。今年以来,西南油气田公司聚焦弃置井封堵及老井大修复产提质增效,狠抓设计质量与效率提升,加强多单位协同,强化现场作业管理,老井井下作业质量与效率稳步提升。
西南油气田公司坚持“单井论证、一井一策”,建立“建设+设计+施工”三方修前联合讨论机制,加强方案设计针对性与可操作性,有效提升设计审查审批时效;针对复杂单井疑难问题,坚持作业前专家会审模式,确保方案设计的合理性和可实施性。今年已完成老井井下作业设计及单井方案论证236井次,同比增加48%,设计时效和现场符合率大幅提升。
创新方式方法,实现弃置井封堵提速。建立与川庆相关处室协调机制,形成老井井下作业季度计划总结制度,持续推进大修封堵作业高效运行;创建平台化作业、“修井机+连油配合”封堵等作业新模式,大幅缩短单井施工周期;加速推动“短段铣+柔性堵剂”等“四新”技术现场应用,整治环空持续带压顽瘴痼疾,提升环空带压治理时效。今年已完成弃置井封堵作业54口,同比增加83%,封堵作业效率显著提高。
坚持技术主导,推动科研成果现场应用。西南油气田公司精心组织,在龙会002-X2井实现川渝地区首次大井斜五寸尾管内完井封隔器打捞作业,在足203H1-2井完成深层页岩气井腐蚀油管高难度打捞作业,为气井后期复产奠定坚实的基础;围绕页岩气井长期稳产、效益开发,持续优化以“双屏障、双扶正、双预警”为核心的带压作业技术,解决高压下管柱易发生屈曲变形等难题,有效提升带压完井安全性和效率。
强化过程管控,提升井下作业标准化。依托井下作业管理系统,加强施工井动态多方跟踪,派驻专家对重点井关键施工环节进行指导,高质量、高效完成七里北1、渡1等井封堵作业,有力助推渡口河-七里北高含硫气田安全开发;组织编制《冷冻暂堵法带压更换井口主控阀技术要求》《气井带压作业技术要求》等多项技术标准,持续加强作业规范化和标准化,气井安全平稳生产得到有效保障。
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