截至9月19日,西南油气田公司在长宁和泸州页岩气片区4个平台实施电驱撬装轮换气举采气工艺累计增产天然气1075万方,稳产增产效果明显,有力支撑了页岩气井高效开采。
根据前期电驱撬装轮换气举工艺应用成果,西南油气田公司深入分析阳101H1平台上一年度工艺运行数据,总结出电驱高压轮换气举工艺适用性好、应用效果明显的页岩气平台井特征,并提前对适用页岩气平台工艺实施方案进行全面论证,确定实施方案的关键步骤和预期效果,为下步工艺推广应用奠定坚实基础。
西南油气田公司选取泸203H58平台、泸203H75平台、宁216H4平台、阳101H1平台推广应用。这些平台均具有经过一段时间生产,井口压力明显降低,携液能力不足,部分井不实施工艺措施即无法自喷生产等特征,具备工艺成功实施的基础条件。通过周密部署、现场办公等建立高效的生产指挥流程,组建工艺生产数据跟踪与分析小组,实时监控和分析平台各井的生产情况,及时调整施工方案,迅速识别并解决生产问题。
经过前期充分准备和精心组织,四个平台电驱高压轮换气举工艺已先后投入运行。在后期运行维护阶段,西南油气田公司通过合理统筹安排,持续调整优化工艺参数,有效维护提升应用效果,目前已取得显著成效,累计对四个平台21口井实施排水采气,排出积液5415方,平均日增产页岩气20.99万方,预计到年底可实现增产页岩气3200万方。
下步,西南油气田公司将根据现场生产实际情况,持续跟踪现场工艺运行情况,根据平台井实际情况不断优化工艺运行参数,进一步提高工艺措施应用效果,继续加大推广应用力度,助力页岩气井稳产增产。