11月9日,从西南油气田公司获悉,阳101H13-4井钻进至5920米顺利完钻,造斜+水平段1930米一趟钻完钻。该井应用西南油气田公司自主研发的新型相变材料降温技术,试验结果表明,井底循环温度下降趋势明显,旋转导向工具工作稳定,标志着国内首次深层页岩气油基钻井液井下降温试验取得重要进展。
泸州区块龙马溪组埋藏深,压力系数大,地层温度高,水平井钻井过程中面临高温、高压等技术难题。西南油气田公司始终秉持技术创新引领,持续开展新工艺新技术攻关,自主研发形成一系列行之有效的提速提效钻井技术。
随着深层页岩气勘探开发走向“深蓝”,井底循环温度进一步增高,公司在前期自主研发油基钻井液地面降温技术的基础上,联合西南石油大学开展油基钻井液井下降温技术攻关研究,历时一年,成功研发出油基钻井液相变降温材料,并形成配套工艺技术。经多轮方案论证,多组室内实验评价,多次现场踏勘和技术交底,在阳101H13-4井钻进至水平段1600米时开展现场试验,试验期间井底循环温度持续降低3摄氏度,井底循环温度最高仅134摄氏度,较同平台其余井降低8摄氏度以上,且钻井液性能稳定,钻井技术参数平稳,满足深层页岩气水平井钻井要求。
下步,西南油气田公司将持续开展油基钻井液井下降温技术现场试验,及时总结分析,进一步优化完善钻井配套工艺,为泸州区块深层页岩气效益规模开发再添技术利器,强力支撑泸州区块百亿页岩气田高效建设。