截至12月10日,普光气田老君区块累计生产井口天然气4.2亿立方米,成为继普光主体、大湾毛坝区块之后第三个成功开发的高产区块。
老君区块位于四川省宣汉县老君乡境内,于2022年11月投产。该区块部署了老君701集气站,目前有老君701-2井、老君701-3井两口生产井,单站日产天然气量保持在110万立方米以上,可满足约300万居民的用气需求,为气田持续稳产增产注入强劲动能。
开辟勘探新蓝海
2007年,集团公司针对飞仙关-长兴组部署的老君区块的第一口预探井—老君1井,试气获高产工业气流,但后续钻探的老君2井、老君3井试气未获工业气流,老君区块陷入了长达十年的沉寂期。
2018年,科研人员首次采用上万道采集观测系统,对该区块开展了新一轮地震资料采集,梳理了3口探井的22米岩心资料,对989块样品薄片开展分析化验,得出“老君区块北部存在天然气富集有利区域”的新结论。科研人员随即在该区域部署了老君4井,该井于2021年获日产141万方高产工业气流,普光气田再次开辟出勘探新蓝海。
截至目前,老君区块上报天然气地质储量86.4亿立方米,采出程度仅为4.6%,是普光气田产能接替阵地的新希望。
跑出产建加速度
“新蓝海”已出现,普光分公司“马不停蹄”展开探索。找气之路从来不是一帆风顺,单井产能低、钻井速度慢和大坡度地形集输管线建设难度大这三座“大山”很快横在技术人员面前。
该公司充分利用老君4井平台,部署老君701-3评价井。技术人员严格钻头选择,优化钻井液体系,使该井钻完井周期较设计缩短了50.9天。
老君区块集输管线全长6.07千米,由于地形起伏大,管线铺设成为整体建设的“咽喉”工程。该公司优化管道工艺设计,克服岩层地质构造复杂、坡度和高差大等施工困难,提前2个月打通851米长的窑厂坪隧道。2022年11月,老君701-3井顺利投产,标志着老君区块开发取得新突破。
今年以来,该公司在老君区块部署新井2口,预计动用储量24.06亿方,新建产能1.24亿方。日前,老君7011-4H井钻至自流井组日进尺超300米,创普光气田自流井组日进尺新高。
单站日产过百万
普光分公司在老君701-3井和老君4井(后更名为老君701-2井)的基础上,建成了老君区块第一座集气站——老君701集气站。老君701集气站井口油压远高于气田其它集气站,展现出较大的开采潜力,但高油压也带来管道超压风险。不仅如此,管道温度低于25摄氏度时,管道内的水合物就会增多,堵塞天然气通道,也会增加管道“憋压”风险。
该公司不断优化节流设计,逐级降低管道压力;在管道中添加乙二醇原料,利用加热炉对管道加热,减少水合物产生量。该公司设立5项监测系统和5项应急处置系统,形成“井口装置完整+腐蚀受控+高效应急”管理机制,实现风险精准防控。
投产以来,老君区块整体安全风险受控,单站日产量超110万立方米,生产气井油压、产量稳定,稳居普光气田高产井“第一梯队”。