4月16日,国家管网西部管道西三线乌苏站1#压缩机起机测试运行,电机、励磁机、压缩机转子振动数据及各项数据运行均正常,这标志着国家管网“甲烷排放管控关键技术与策略研究”子课题“自动盘车装置项目”取得圆满成功,西部管道离心压缩机组自动盘车装置取得创新突破。
国家管网“甲烷排放管控关键技术与策略研究”,自2022年立项以来,经过“自动盘车装置项目”课题组人员多次设计优化,修改图纸十余版,将自动盘车装置的先进设计理念转化为现场应用技术,实现了机组备用状态下现场手动或远程自动盘车。盘车装置具备0.2~2rpm范围内变频调速功能,解决了盘车情况下装置对压缩机干气密封可能损伤的问题。
目前,国家管网离心压缩机组盘车装置设计主要有三种类型,其一是在机组增速齿轮箱处安装盘车装置;其二是在压缩机非驱动端轴头安装盘车装置。本次“自动盘车装置项目”课题研究期间,课题组充分考虑电机转子重量、长度等影响因素,采用改变联轴器轮毂的结构、加装齿轮变速装置的方案,实现高速电机直连压缩机转子的自动盘车。
自动盘车装置的成功应用,实现了机组备用状态低速盘车,能够防止长轴距电机转子、压缩机转子,因长时间静止挠度变化引起的机组振动异常问题。同时,电驱机组零充压盘车,单次可减少3000至5000标方天然气的放空量,有效减少了备用机组热启动次数,为集团公司碳达峰行动提供有效助力。
生产技术服务中心将持续结合实际谋划发展,发挥自身优势,凝心聚力优化设备维护检修业务,因地制宜发展新质生产力,推动西部管道高质量发展,持续提升技术创新能力。