7月11日,南堡1-29气库5井投产作业完成,标志着南堡1号储气库井工程建设高标准高质量收官。这不仅为集注站投产提供了坚实保障,也为南堡1号储气库全面投运“争”足底气。
精细研究破瓶颈
该项目部地质钻采技术团队在南堡1-29气库平1井首次开展采气产能试井,通过改变采气井的工作制度,进行产量、压力、温度等参数测试,精细分析油、气层特性,科学确定产能方程和无阻流量,提升了采气科学性和安全性。同时以“高效扩容达产”为目标,提出“分井、分藏差异注采”设计思路,支撑储气库注气运行科学、有序开展。在采气期完成大斜度井和水平井连续油管光纤剖面测试,获取了关键性评价参数,让采气制度更加科学合理。通过注采端协同优化调整,气驱排液扩容提采效果明显,累计排液16.7万吨、产油1.85万吨、排液腾空库容0.68亿方。
优质高效钻完井
该项目部全力以赴,攻关大尺寸新钻井技术,破解地层承压弱、长井段玄武岩井壁稳定性差、水泥浆性能不稳定、长井段取芯难度大、大尺寸套管下入困难等难题,同时创新应用MGD磁导向钻井工具,形成的“磁导向钻井技术与工具”在第二十三届中国国际石油石化技术装备展览会上荣获创新金奖,为国内储气库建设起到示范作用。新钻井生产套管固井质量优质率79.8%,合格率97.85%,井身质量合格率100%,为储气库实施精细注采调控、高效动用库容奠定了坚实基础。
安全建库稳推进
针对南堡1号储气库气窜排液井气液高的问题,采取分采管柱工艺,减缓层间矛盾提高排液效率,降低井口刺漏井控风险。同时下大力气做好气漏气窜识别、套损与管柱寿命预测、固井水泥环动态评价、储层物性和油气性评价、不动管柱CCFET过油管检测,对环空带压井进行系统检测,查明带压原因,制定解决方案,提升井筒安全性,为油藏建库提供技术储备。在关键工期、工序严格执行干部24小时驻岛,现场监督驻井常态化检查,紧盯安全生产措施落实,将隐患消除在萌芽状态,保障了井工程本质安全。