近日,由井下作业分公司负责施工的元坝2-2H井,在酸化压裂后顺利完成放喷测试作业,获日产天然气57.3万立方米,进一步支撑元坝长兴组气藏提高采收率和延长寿命周期,助力元坝气田持续开发建设。
元坝2-2H井是元坝气田长兴组气藏元坝2-1H井东南翼礁群的一口开发井,完钻井深7363米,存在含硫化氢、裸眼段长、地层压力低易漏、完井投产管柱工具串下入过程中存在遇阻风险等挑战。
接到施工任务后,该公司强化全过程统筹管控,施行“现场值守+团队跟踪+专家督导”管理模式,基层干部全过程驻井确保安全管控、生产运行有序推进,技术团队实时跟踪井内情况制定技术方案,公司专家常态化督导现场各关节环节及重要节点。
在施工中,根据元坝气田长兴组气藏其它井酸化经验,采用了比较成熟的多级滑套分流酸化工艺。针对地层温度较高的特点,优选高温抗腐蚀性能好、反应速度慢的高温胶凝酸配方体系,增加酸蚀裂缝距离。
在酸化过程中,现场强化各作业环节管控,根据压力和深度变化,严格控制施工参数,在优质储层段增加用液规模,有连通产水风险的储层段减少用液规模,对优质储层实现深度改造,达到了提高产能的目标。
针对完井工具种类多、管柱复杂的情况,现场严格按标准要求做好多方核对,做到地面丈量、通球、扣型匹配等检查工作核实到位。组下完井管柱期间,检查好地面微压痕和气密封装置,确保下管柱期间作业连续。
针对该井含硫化氢作业风险,现场采用防硫材质,细化风险防控措施,做好应急处置方案,开展应急演练,全方位做好防护和监测,确保了安全作业。
该公司通过现场一体化推进,严格把控安全环保、入井材料、作业过程等环节,实施精细控压扫塞、优化酸压参数、返排液全程在线除硫等工艺技术措施,确保了试气投产任务圆满完成。