在能源行业的技术革新中,一项创新的混输抽气技术已成功应用于提高气井产量,使得井场日产气量显著提升,达到了较高水平。在陕西省延安市宝塔区蟠龙镇,位于斯伦贝谢长和集团和延长油田合作区块中的某井场,成功应用了一种新型星旋式混输抽气泵智能橇组,有效解决了气井生产中的难题,显著提升了气井产量。
据了解,该井场共有6口水平定向井,井深约3500米,主要开发致密气藏。自2024 年初以来,井场面临外输压力偏高约4 兆帕的问题,导致井口压力逐渐与外输压力持平,井底频繁积液,气井生产时率不足60%,严重影响了气井的正常生产。
为解决这一问题,2024 年5 月14 日,该井场引入了星旋式混输抽气泵智能橇组。设备采用全滚动摩擦技术,替代了传统压缩机活塞与缸体之间的滑动摩擦,大幅降低了摩擦阻力从而提高了泵效。这一创新技术有效降低了气井井口压力,甚至可将井口压力抽至负压,从而提高了气井产量和气流速度,降低了气井携液临界流量,成功排出井筒中的积液,减小了液柱对储层的回压,恢复了气井产能。
经过6 个多月的连续稳定运行,该设备在此井场的应用效果显著。目前,外输压力维持在4.0~4.2兆帕,井口油压从4兆帕降至2.5~3兆帕,套压从7.5兆帕降至6兆帕。井底与井口之间的生产压差得到放大,气体流速提高,井筒携液能力增强,井底不再积液。设备介入前,井组日均产水0.8 立方米,日产气量约7 万立方米;设备介入后,井组日均产水提升至2立方米,日产气量达到11-13万立方米,日均增产4~6万立方米,产出投入比约为15:1,经济效益取得显著突破。
长期以来,我国的油田服务技术受到国外技术的制约,面临着“卡脖子”的困境。然而,随着国内技术的不断发展和创新,局面正在扭转。此次国产星旋技术的成功应用,标志着我国技术实力崛起,打破了国外技术垄断,实现了技术自主可控。
值得一提的是,斯伦贝谢长和油田工程公司是由长和实业集团与斯伦贝谢公司在2010年9月共同成立的中外合资企业。公司致力于成为具有国际化水准的中国领先的能源领域科技公司,专注于能源资产的生命周期管理、技术创新与应用。
此次,斯伦贝谢长和在该井场成功应用新型星旋式混输抽气泵智能橇组,正是看中了该技术的创新性和实用性,不仅是对此次设备使用和运行效果的高度肯定,还是对该混输抽气技术高效性和可靠性的有力证明,更标志着我国油田服务技术从“引进来”到“走出去”的跨越。