春日的涩北气田,正上演着一场“点水成金”的科技魔术。昔日的地层采出水,如今摇身一变,成为压裂防砂的“黄金液体”,破解了资源开发与成本的双重困局。
出砂危机倒逼技术突围
93%的出砂井、79%的砂埋井、年均127米的砂面上升速度……涩北气田正面临着日益严峻的出砂挑战。传统压裂充填防砂工艺作为增储上产的关键途径和主要措施,存在着防砂费用高、淡水供应紧张、冬季冻堵频发的难题。面对技术瓶颈与成本红线的双重夹击,科技攻关团队将目光投向了地层采出水,一场技术突围战就此打响。
实验室里的神奇配方
实验室里,科研团队将采出水与胍胶进行反复配比。数据显示,矿化度对胍胶基液配制影响微乎其微,而0.2-0.4%胍胶+1.0%防膨剂+0.6%助排剂的“黄金比例”,竟让地层水基液粘度达到45mPa·s,反超淡水基液的40mPa·s。地层采出水摇身变成性能更优的压裂液原料,高抗盐胍胶体系,实现了常规淡水携砂液体系全替代。
降本增效的乘法算式
自2024年涩R27-2试验井成功压裂后,财务报表上的数字开始产生变化,单井携砂液费用从13.6万元直降至8.6万元,单井防砂费用较上一年度下降16万元。2024年,地层水配胍胶体系在涩北气田成功应用67口井,日增产气65.43万方,累计节约费用335万元,共处理地层水2.01万方。更令人振奋的是,新体系抗冻性能卓越,解决了冬季冻堵停工的问题。今年以来,地层水配胍胶体系在涩北气田成功实施148井次,日增气98.77万方,累计节约费用740万元,共处理地层水4.44万方。
未来蓝图:向更低浓度进军
“下一步,我们要持续优化配比,挑战‘极限瘦身’。”油气工艺研究院采气工艺研究所二级工程师任世君展示着最新配方,“低浓度胍胶和防膨剂试验若成功,单井材料成本还能再降1-2万元。”按照规划,2025年,在持续优化配方的基础上,将在涩北气田推广应用300口井,预计节约成本1500万元。
技术创新不仅为气田开发开辟了新路径,更诠释了绿色发展的深层逻辑——当生产难题遇见科研创新,技术突破便成为破解困局的金钥匙,以资源的高效利用和循环利用为核心,以“减量化、再利用、资源化”循环利用化作转型发展的新动能。