7月23日,从西南油气田公司获悉,足203H10-6井顺利完成固井质量测井,深层页岩气首次在没有通刮洗的井筒条件下,采用爬行器工艺完成测井施工,标志着页岩气工序优化取得了突破性进展,大幅度节约了完井周期,同时降低了作业成本。
足203H10-6井钻探目的是开发渝西区块足203井区LMX组优质储层页岩气资源。该井完井作业采用趾端滑套工艺,并首次尝试在未通刮洗的井筒条件下进行固井质量测井。为确保该井的顺利实施,公司提前谋划,持续推进现场工序优化和新工艺使用。
针对未通刮洗测固井的作业风险,公司优化作业工序,固井侯凝后先进行固井质量测井,再进行搬家作业,降低了仪器阻卡风险。推广新工艺,采用新一代“耐高温、大功率”爬行器,实现了2500米水平段的爬行,提高了测井成功率。强化生产组织,提前对接测井公司,进行现场技术交底,评估作业风险并制定削减措施,确保了测井作业安全可控。
足203H10-6井爬行器测固井质量的成功应用,实现了工序的重大优化,单井节约作业时间七天,同时降低了作业成本,为页岩气提速提效提供了宝贵经验。