5月20日,节气小满,寓意夏熟的作物籽粒开始灌浆饱满。这一天,完成试油的合川001—71—X2井正处于收获阶段,将要开井生产。几天前,该井须二段采用机械封隔器分段加砂压裂工艺,获得测试产量22.49万立方米,为合川气田储层区评价及井位部署提供了重要依据。
西南油气田川中地区地质情况复杂,具有低孔、低渗、低产特点。川中石油人坚持油气并举,敢于征服地质难题,劈开了“磨刀石”,找到了丰富的油气资源:2006年,油气当量达到100万吨;2009年,油气当量达到200万吨;2010年,突破300万吨。
劲舞油气勘探“龙头”
在地质基础研究和技术攻关上,川中油气矿加大投入,取得了地震、测井、低渗改造等勘探配套技术进步,有力支撑了勘探开发部署工作。
磨溪嘉二气藏由“废”变“宝”的过程佐证了从认识到再认识的重要性。1977年钻探的磨深1井测试产气2.74万立方米,由此发现了嘉二气藏。20世纪80年代中后期,实施评价勘探,部署16口探井,仅获得磨5井等4口工业气井,钻探未取得预期效果。
突破思维的藩篱是嘉二气藏获得新生的关键。在嘉二气藏二次勘探中,矿区先后启动《川中地区三叠系圈闭评价及目标优选》、《磨溪—潼南地区嘉二气藏储层评价研究》等研究课题和低渗改造试验,促成磨溪嘉陵江气藏的重新评价。重新认识后部署的3口滚动开发井和两口加深井均获工业气流,证实了重新认识结论的正确性。
科技“利斧”劈开“磨刀石”
川中油气矿坚持勘探开发技术自主开发与消化引进,形成了适于川中油气藏特征的勘探与钻井技术,成为油气快速上产的强力“引擎”。
勘探目标优选是关系勘探成败的关键。油气矿以地质综合研究成果为基础,以储集条件为首要因素,同时针对各油气藏特征、综合裂缝发育、油气聚集条件等要素进行勘探目标区块综合评价及优选,先后完成了公山庙油田产能建设,实现了磨溪雷—1气藏稳产;广安、合川须家河气藏和磨溪嘉二气藏建产;龙岗飞仙关、长兴气藏投产,天然气生产实现快速发展。
由于勘探对象发生变化,川中油气矿加大三维地震勘探力度,先后完成了公山庙、充西—莲池、磨溪、龙女寺、广安三维地震勘探;开展了大量地震储层、裂缝和流体预测试验工作,油井钻探成功率达到80%.川中油气矿发展了须家河气藏储层滚动处理技术,确保广安气田、合川气田开发井成功率达到85%.同时,形成了龙岗飞仙关、长兴气藏储层和流体预测技术,后期试采井成功率达到80%.
量身打造开发方案
磨溪气田雷—1气藏中孔、低渗、带边水,气藏储量大,丰度低,单井自然产能低。1994年,气藏全面开发,天然气集中分布在气藏中部,而西端低渗储量及东端储量基本未动用,储量动用程度不均衡。随着开发不断深入,中部地层压力降低,严重制约气藏持续稳产。
“家底”还有多少?低渗储量如何动用?面对一系列问题,油气矿在水平井先导试验取得成功的基础上,开展了气藏精细描述,借用科技的“慧眼”,让复杂的“地宫”清晰可辨。
精细气藏描述是在早期气藏描述基础上,充分利用气田开发动态资料,进行精细地质研究,建立三维动态地质模型,运用数值模拟方法,精细刻画目标区目前地层压力分布和剩余储量分布,量身打造气田开发方案。
精细气藏描述犹如给磨溪勘探安装上了GPS,难采储量“手到擒来”。在资源贫瘠的西端,川中油气矿开展了水平井先导试验、气藏水平井整体部署,完试井测试总产量达到397.98万立方米,平均单井测井产量13.72万立方米,磨030—H6井测试产量高达40.18万立方米,工业井成功率100%.数值模拟研究结果表明,气藏稳产前景持续看好,这让规划在“十二五”末建成500万吨级油气田的川中人信心十足。