“终于可以睡个安稳觉了!”完成3号、4号机组压气机改造后,气电集团中山嘉明电力有限公司(下称中山嘉明)横门发电厂生技部部长熊波放下了心中的“大石头”。7月2日,记者了解到,通过跟踪分析行业事故,中山嘉明预见性改造压气机,排除事故隐患,减少了可能的直接损失上亿元。
横门发电厂3号、4号机组使用的是9FA型燃气-蒸汽联合循环机组。近年来,国内同型号机组多发燃机压气叶片断裂事故。中山嘉明严密跟踪,迅速和其他相关电厂、生产厂商取得联系并沟通研究。厂商认为,事故原因较为复杂,其中之一是由于发生事故的电厂多采用“两班倒”的工作方式,压气机必须每天启停一次,频繁开关造成设备磨损。根据测算,进行优化改造将耗资上千万元,那么,中山嘉明改造压气机是否杞人忧天?
公司领导对行业事故进行分析后发现,压气机出现叶片断裂事故对电厂安全生产影响巨大。根据国内几家电厂对压气机叶片断裂事故的损失统计,直接损失达到1.2亿~2亿元人民币。因目前国内还不具备拆检9FA型燃机转子的能力,一旦出现事故,必须返回新加坡修理,运输、通关和修理等手续繁琐,修复工期很长,会造成机组停机6个月以上,直接修复费用1.2亿元,减少发电12亿千瓦时,发电效益损失超过2亿元。而中山嘉明一旦出现事故,势必严重打破上下游的供气平衡和发电计划,影响广东电网中山区域的正常运行,将会产生巨额经济损失和负面的社会影响。
一般而言,电厂会在压气机运行近2万小时后才进行优化,中山嘉明决定提前改造升级压气机,并通过和厂商合作,高效改造,最终仅用不到50天就完成一般需要70天才能完成的改造、调试工作,两台机组的改造共花费5200万元。
据了解,在中山嘉明组织准备压气机改造时,其他电厂再次发生类似事故,截至今年3月,国内已发生6起叶片断裂的重大安全生产事故。中山嘉明看似“杞人忧天”的预见性改造,帮助电厂消除了安全隐患,为向社会和企业平稳供电提供了保障。