2015年,华北采气厂开展“我为安全做诊断”活动以来,采气管理四区积极行动,通过班组隐患排查、安全自检自查、区级周例行检查和区级HSE联合检查等多种联动机制,开展了生产场所的“安全诊断”活动。
4月20日,该厂采气四区HSE监督管理员李保红在进行集气站例行检查时,发现41号站装卸车作业中,装车臂梯子上的绝缘垫安装在梯子内侧,绝缘胶垫不能与油水罐车接触,造成梯子前端直接与罐车顶部接触,存在铁与铁在装车口处直接碰撞,当油水装车作业时,就会有油水蒸汽挥发现象,如果梯子与罐车顶部碰撞产生静电或火花,就会造成重大事故,李保红将现场发现问题记录下来,并以“安全诊断书”的形式汇报安全科。
5月2日,34号站值班人员凌玉君在站场自检自查时,发现3号加热炉烟囱歪斜,立即向站长张雪峰汇报,张雪峰现场确认,发现该问题属于物的不安全状态,经过现场对烟囱绷绳进行调整,及时校正了烟囱方向,避免了大风大雨天气造成烟囱继续倾斜或倒塌引发的重大事故。6月17日,中京化工承包商在34号站内进行铺设花砖时,场监护人员张雪峰发现施工人员使用铁锹、羊镐等非防爆工具,存在安全隐患,也没有防范措施,检查中还发现承包商并没有办理四级动火票,立即叫停,进行问题整改,并落实相关安全措施,对承包商进行安全教育。
7月17日,37号站何新伟在审核日报时,突然室内插座开关跳闸,导致办公电脑等用电设备停用,然后推上闸刀发现合不上,经过将每个电器设备进行排查,发现饮水机线路短路,立即拔掉饮水机插座,然后在进行合闸,电气设备恢复正常使用,及时排出了电气设备安全隐患。7月20日,值班人员郑冰在站内隐患排查时,发现消泡剂罐出口管线有一处沙眼,有液体外渗,立即对该段管线进行泄压,准备灭火器放置于渗漏点上风口,然后汇报给生产副经理潘东弟,及时联系油建施工方将渗漏点进行焊接,保障了安全生产正常运行。
8月5日,38号站站长葛海波在隐患排查时,听到高压放空管线有气流声,经过排查发现是生产分离器手动放空阀内漏导致气体串入放空管线,然后将生产分离器气体导入旁通生产,泄压后,对手动放空拆卸检查,发现该阀门阀芯与阀座之间有焊渣,经过清除后安装,恢复正常生产,及时避免了天然气的损耗和安全事故。
9月6日,基层采气管理区经理贾军虎在安全检查时发现,32号站油水装车臂鹤管静电跨接线断开,存在严重安全隐患,要求工作人员立即对跨接线进行更换紧固,避免了油水装车作业产过程中,产生静电造成的事故。9月15日,HSE监督管理员李保红在21号站检查中,发现生产分离器排污管线保温铁皮有锈蚀现象,仔细排查发现是排污管线与排污阀之间的法兰渗漏,立即要求值班人员进行维修紧固,恢复正常,避免了油水外渗造成的环境污染。
10月25日,58号站站长刘岩在隐患排查时发现D66-165注醇泵在运行时有异响,经排查发现该注醇泵液压腔内润滑油过少,立即停运该注醇泵,将液压油添加至油窗1/2—2/3处,再进行启动运转,恢复正常,避免了设备在不安全状态下运行,造成的设备损坏,财产损失。
“生产现场安全风险的控制,关键在于多跑现场、勤于检查,发现隐患及时整改,把问题消灭在萌芽状态,避免事态扩大,防止事故的发生,就是‘安全诊断’的最终目的,今后我们的‘安全诊断’活动还将继续……”,该厂采气管理四区负责人贾军虎说。