6月26日,经过10多天同步回转抽吸排液措施后,长庆神木气田的双16-20井,日产天然气由之前的几乎为零,增长到1万立方米。
据了解,今年年初到目前,长庆油田已有5000多口“体力不支”的老井,通过合理有效的治理措施,重新走上稳产增效的大舞台。
长庆油田所在的鄂尔多斯盆地是典型的低压、低渗、低丰度“三低”
油气藏,不仅开采难度大,而且随着油藏开采时间的增加,油气井的递减速度也越来越快。经过长期开采,长庆油田很多老油气井患上老年综合征,油气井递减加速、含水上升等病情越来越多地显现出来。
老井产量稳不住,整个
油气田的稳产就可能成为一句空话。今年年初以来,面对低产油气井越来越多、水驱状况更加复杂、实施措施难度不断加大等困难,长庆油田以油藏分类分级管理为基础,以精细油藏管理为突破口,对每一个区块、每一个储层、每一口井存在的问题进行精准摸排,有针对性地进行地质认识研究,精细措施选井、优化措施参数、强化效果分析,进而从根本上控制油气田的自然递减,使油田开发进入良性循环。
长庆油田采油一厂面对安塞油田低产低效井增多的情况,本着“在投资不增的情况下,提升产量,在产量一定的情况下,降低成本”的增产目标,采取单井措施挖潜与油藏综合治理相结合、生产管理与经营管理相结合的办法,实施“一井一法一工艺”治疗方案。通过缝网改造、潜力层有效动用、高含水井堵水压裂等储层改造新技术,目前,采油一厂已实施措施40多口井,日均增油40多吨。对长关井查65-09井,采油一厂实施查层补孔口措施后,日均产油达到2.73吨。
采油九厂针对油区低产井出现的不同状况,通过对所有低产井进行逐一摸排、全面体检、归类分析后,及时提出“关停一批纯水井,间开一批低效井,措施一批潜力井”的方案,并通过对不同区块的油井实施注水调剖、重复压裂和暂堵压裂等差异化措施,有效控制了油井减产的状况。截至目前,采油九厂今年通过对30多口井实施措施,单井日均产油由原来的0.34吨提高到1.43吨。彭阳油田侏罗系两口油井产量由措施前的0.3吨增长到措施后的6.7吨。
神木气田已投产的290口井,由于气藏出水严重,井筒积液的气井达到三成以上,部分气井甚至因积液而停产,严重影响了气井利用率和综合采收率。负责神木气田开发的采气二厂坚持走气井储层、井筒、地面工艺一体化管理的路子,通过精准分析、精确调参、精细管理,快速摸索建立了适合神木气田排水采气工艺的配套技术系列。今年年初至目前,采气二厂在201口气井实施3290井次排水采气措施后,总增产气量达到6206万立方米。