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案例分析: 卷烟厂如何降低天然气消耗

日期:2016-09-07    来源:天然气咨询

国际燃气网

2016
09/07
08:24
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关键词: 卷烟厂 天然气 天然气消耗

  贵州中烟贵阳卷烟厂求实对标小组
 
    参赛选手:李晴(求实对标小组成员)
 
  项目背景:
 
  根据行业推进精益管理的要求,在“零浪费、零缺陷、零差错、零故障、零延迟、零投诉、零事故”精益管理目标的引领下,贵州中烟工业有限责任公司贵阳卷烟厂进一步优化生产流程,力求实现生产过程零浪费。
 
  贵阳卷烟厂一车间从人、机、料、法、环等要素入手,对制丝生产过程的全流程进行分析,并将降低能源消耗确定为攻关重点。工厂能够自行管理的能源主要是天然气,天然气主要用于膨胀线热端以及气流式烘梗丝机和气流式烘丝机。其中,膨胀线热端消耗约占天然气消耗总量的50%,和行业先进厂家相比,工厂膨胀线天然气用量明显较高。
 
  因此,2014年4月,工厂一车间求实对标小组围绕“降低膨胀线天然气消耗”展开攻关。
 
  原因分析:
 
  通过学习比较,小组发现,造成天然气消耗高的主要症结是生产时间长、参数设置不合理。
 
  生产时间长的主要原因是:生产计划和节拍时间不匹配,原来的生产模式是给单班下计划,各班之间衔接不当,造成单班生产时间饱和度不够,且班与班之间停机后需重新预热设备,每天需预热三次。
 
  参数设置不当的主要原因是:新厂搬迁后,对参数未进行优化测试;设备保养周期不合理,造成某些关键零部件运行效率降低。
 
  方法对策:
 
  小组主要采取三个方面的措施进行优化改进:
 
  一是绘制价值流图,优化现有的生产组织模式。小组成员对膨胀线有效生产时间进行改进,把三班计划性生产改为两班集中生产模式,采用“拉动式”生产,按照叶线需求,白班、中班集中不间断地生产,夜班进行短时生产,缩短燃烧炉工作时间;对柜群进行合理优化利用,前一班必须给下一班留一个空柜,保证每班正常接班生产,避免等柜造成的时间浪费。
 
  二是围绕叶丝膨胀线热端三个主要工艺参数工艺气体温度、蒸汽流量、风速进行正交试验设计,在不影响产品质量的前提下找到最佳工艺参数。
 
  三是完善原有的设备维保模式,对关键部位的零部件保养周期和保养方法进行研究,使设备保持最佳的运行状态。
 
  项目成效:
 
  实施集中生产的生产组织模式后,工厂膨胀线有效工作时间明显增加,设备预热次数从原来的每天三次变为一次,在产量不变的情况下,膨胀线每周生产时间由5天缩短到4天,燃烧炉工作时间从原来的每周89小时缩短到70小时以内;参数优化后,燃烧炉温度从原来的330℃降为235℃,大大降低了天然气消耗。
 
  通过实施改进,膨胀线每吨烟丝消耗的天然气从原来的102.01立方米降低到60.61立方米,每年可节约成本约104万元。
 
  专家点评:
 
  精益管理降本增效工作取得更大实效,需要我们运用精益思维,更敏锐、更深入地探究并发掘出以前没有注意到或者没有重视的改善点,用更科学的管理方法、更精准的管控手段,在实践中找到最优的途径,让精益产生实实在在的效益。
 
  小组通过对标发现了膨胀线天然气用量偏高的短板,并从生产计划和节拍时间匹配性入手,对膨胀线的生产连续性进行详细分析,从设备角度找到了工艺参数设置不合理等改善点。原因找到后,小组运用价值流图分析优化现有的生产组织模式,运用正交试验找到最佳工艺参数,并对设备维保模式进行改进。这些措施产生了显著成效。
 
  本次课题改进,小组成员一方面深刻理解了对标工作的重要性和对工作的推进作用,能关注到对标指标背后蕴含的管理基础和模式方面的深刻内涵,在参数设计过程中大幅度提高了膨胀线工艺设备保障水平;另一方面,在管理思想和理念方面,小组能灵活运用精益管理“拉动”“连续”等理念,并依据数据进行决策,提升了管理技术水平。
 
  评审专家:印德春、郭建彪、王艳、吴小超、张亚平、姚争毅
 
 日期: 2016年09月06日 
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