雅克拉采气厂着眼实际,坚持走效益型科研攻关之路,取得良好成效,经过反复试验,终于攻克了人工倒双塔期间,压缩机停运技术难题,填补了西北油田操作分子筛双塔技术空白。
CNG即压缩
天然气,是将天然气加压并以气态储存在容器中。雅克拉采气厂桥古首站、CNG处理生产装置是西北油田2015年6月第一个投资建设而成,日处理量为5.5万方。生产流程环节为气井产气-脱水、脱硫、脱烃处理-分子筛高温加热-CNG压缩机增压-加气机销售。
CNG处理装置首次应用一年过程中,该厂科研技术人员发现,按照厂家分子筛使用说明书和操作规定,操作工人每天要对A塔和B塔12小时反复切换吸附、干燥2次,需倒塔停运压缩机30分钟,不但造成人工劳动操作繁琐,又少生产CNG气量1200标方以上。
他们结合现场生产运行情况进行研究、分析后认为,要实现压缩机不停机倒双塔,将面临增加一条旁通管道、气质能否保证、气体流速、管径型号选择、压缩机是否突然停机等问题是摆在现实工作中的难题。
为突破难题,2016年8月12日,现场技术人员选择A塔前管线、进口过滤器出口点、B塔前管线、进口过滤器进口点作为连接管线上的两端,添加一条旁通管道,中间加一个阀门控制。实现了操作工人倒塔前先打开旁通阀门,把气源引到正在运行的CNG压缩机进口,观察压力稳定后,开始相互倒塔。1分钟内倒塔完毕后,缓慢逐渐关闭旁通阀。实现压缩机24小时不间断连续运行。
改造后3个月试运行期间,科研技术人员坚守现场,对天然气水露点监测、分子筛进出口过滤器蕊心更换、操作工人倒塔正确操作简化训练、加气站用户的反馈气质等问题进行跟踪调查,符合要求、试运行一举成功!
截至2017年11月初,雅克拉采气厂桥古首站CNG分子筛倒塔、压缩机不停机改造项目,累积增产CNG量50万标方以上,既保证了气质合格,又减轻了工人操作难度,分子筛双塔旁通改造首获成功。