地层里的
天然气从气井采出后,需要脱硫、脱水、脱烃,干燥处理后,才能变成合格的天然气输往下游用户。
脱水脱烃撬,通俗的讲,是指天然气脱水、脱烃、脱醇三种功能作用集一身的组合设备,安装在一个模块单元基础底座上,分冷箱(J-T阀节流降温)、凝液分离器(气、液两相)、醇烃分离器(水、
乙二醇、混烃)。
乙二醇是一种脱水防冻剂,能有效分离天然气中的水和混烃,如果起泡,会造成带有水蒸气的天然气在冷箱进出口发生冻堵、或在凝液分离器中脱水效果差,导致外输水露点超标、或导致在醇烃分离器中的水、乙二醇、混烃无法分离,都会自动输到混烃罐中处理沉降,既不能外销混烃,又浪费大量乙二醇,是摆在现实的一道难题。
近期,雅克拉采气厂桥古
集气处理站管辖的脱水脱烃撬多次发生了乙二醇起泡现象,以前一个月用一筒乙二醇循环再生,现在每天用3大筒,如果不及时解决,月成本消耗将增加2.5万元,经过生产科、开发所、生产技术人员联合论证、科研攻关,扎起现场连续三天采取措施监控守护,终于解决了该项难题。
他们所做的方法是:先在凝液分离器和醇烃分离器管线间栽一个阀门,连接到放空管线上,方便岗位操作人员看见冻堵压力上升后,紧急放空吹扫到到火炬分液罐中,可回收再利用。
其次核实天然气密度、兑水比例在72%、每两小时在乙二醇贫液罐下取样,核实贫、富液密度,加一点消泡剂循环,严格核查乙二醇液不过期、无杂质,每四小时到混烃罐罐底取样,查看乙二醇富液有无跑进罐内。
最后,重新建立乙二醇循环系统,控制好乙二醇再生塔、重沸器温度,先把J-T阀全部打开到100%位置,后开始逐渐节流降温,降低JT阀开度,到达52%开度后,观察凝液分离器负温变化,以后每四小时JT阀以0.1刻度开始升降操作调配,直至稳定。
由于重沸器温度、乙二醇兑水比例、JT阀开度、循环再生次数控制配合好,乙二醇混合液已经不在起泡,生产难题解决了。