西北油田雅克拉采气厂技术人员推广应用三项成熟
井下作业工艺技术。截至7月底,今年已累计节省作业费用99.40万元。
“别小看这小小的水泥柱,它可立了大功了。”8月2日,在一个
修井现场,该厂开发研究所所长何云峰指着一个水泥柱说。
原来,在修井封隔器解封后,大部分封隔器的密封胶皮脱落掉入井内,飘浮在液体上,直接影响测试工具下放,只能采取通井钻磨处理措施,而且常常不能一次处理成功,延长了修井时效。面对这一难题,技术人员集思广益,设计出了长约40公分、直径略小于套管内径的水泥柱。操作中,在提出原井封隔器后,向井筒内投入该水泥柱,依靠其自身重力,成功将密封胶皮推至井底。此举,大幅度提高了修井时效,省去反复起下钻具处理环节,每井次缩短工期2.46天。今年已应用3井次,节约成本31.42万元。
针对大直径工具通井时易卡钻,前期通井和刮壁分开来进行,为缩短工期,降低作业成本,在分析作业井况、熟悉工具结构原理的基础上,技术人员优化应用了通井刮壁一体化工具。该工具一趟钻就可完成通井和刮壁两道工序,缩短工期2天。今年已累计应用4井次,节约成本31.55万元。
以前,该厂多采用先射孔再下完井管柱的做法打通油气层,在地层压力系数不清的情况下,存在较大的井控风险,为解决这个难题,技术人员今年优选应用射孔采油联做一体化工艺技术,在成功消除井控风险的同时,每井次缩短时效2.3天。今年已应用3井次,节省费用36.43万元。
据悉,按工作计划,该厂这些工艺技术在今年后几个月还将应用3井次,预计可再创效90多万元。