8月9日,从华北油田
储气库管理处了解到,截至目前,该处今年主要经营业绩指标完成良好:注采气与凝析油收入比去年同期增加8000余万元,超额完成年初确定的计划目标。该处坚持低成本发展战略,以多采多注、降本增效为主线,深挖提质增效潜能,打赢全员、全方位、全过程降本增效攻坚战。
“严”字入手,精细地质管理。该处科学运营管控,从新钻井、低产井、老井入手,三措并举不断探索低成本发展之路,坚持多注快采摊薄生产成本。提高固井质量,降低钻井成本。对两口新钻注采井,首次采用大幅缩短稠化时间的技术措施,优化浆柱结构和施工注替参数,提高顶替效率,固井一次合格率100%,缩短钻井周期,降低钻井费用。老井措施挖潜,增气效果显著。受近井地带污染及井筒积液等因素的影响,部分老井采气能力较低。经过系统的地质论证,分析低产原因,因井施策,制定增产方案。实施后,苏4-1井、苏4-3井日增气56.5万立方米,周期累增产3045万立方米。精细酸压改造,
气井产能增加。新苏4K-P2井是苏4储气库新钻注采井,投产后产量远低于设计值,地质分析认为该井物性差。2018年6月实施酸压,日
注气量由18万立方米上升到46万立方米,日增28万立方米。截至6月30日,累计增加注气2220万立方米。
“降”字落脚,精细调参降耗。实施三项举措调参降耗,今年每立方米气注气成本0.0562元,比计划降低了0.0053元,可节约成本424万元。压缩机是储气库的核心设备,12台注气压缩机的电费占操作成本的32%,降低电费成为降本增效的重点。技术人员通过多个注气周期反复观察比对、数十万数据分析,逐步摸索出“合理调节压缩机入口压力、调整气缸余隙、减少回流量”的降耗规律。精细地质配产,确保机组满载运行。由于配产合理,今年顾辛庄储气库、苏1储气库投注后注气量满足压缩机负荷,避免了压缩机“打回流”现象,减少无用功。精细参数调节,降低注气能耗。与工程技术研究院联合攻关,编制出苏桥储气库压缩机能耗优化模块和软件,计算出最优压缩机进口压力及启动台数,经过反复试验,摸索出压缩机入口压力设置在4.5至4.7兆帕区间最省电。精细设备改造,提高运行时率。今年完成10台压缩机组的振动改造,单台机组超标点数量由40点降低为3点,提高了运行时率,降低了故障停机次数。今年故障停机次数比去年同期下降68%,减少因停机造成的天然气放空的损失。
“省”字着眼,精细维修挖潜。储气库进口设备、仪表、阀门种类多数量大,为降低进口设备维修费用,该处逐渐摸索出用国产配件替代进口配件的窍门。国内选商降费用。苏桥储气库群的58个压缩机安全阀均为进口,由于工作环境复杂,内漏维修率较高,一个维修包高达1.6万元。通过对阀体构造分析发现内漏是由2个胶圈损坏所致。该处寻找国内有资质的厂家定做胶圈,修复一个安全阀仅需2000元。今年共修复内漏安全阀11个,节约成本15.4万元。巧换靶片降费用。随着苏桥储气库群日注量从42万立方米增至519万立方米,部分单井靶式流量计在量程上限运行无法保证计量精度,而进口一台流量计价格高达20余万元。通过多方案对比研究,最终采用通过更换靶式流量计靶片的方案,更换一个靶片仅需4000元。今年共两台靶式流量计更换靶片,节约成本39.2万元。