9月26日,中原油田油气储运中心针对管道穿孔泄压的难题,对“输油管道应急泄压装置改造”项目进行试验取得成功,为落实油田“打赢增储增产增效坚战”行动服务再添“利器”。
长久以来,原油管道腐蚀穿孔成为原油生产输送中的一种隐患,而穿孔后泄压难度大影响应急抢修堵漏的时效性,为尽早恢复正常生产运行影响了效率。
“前期,油气储运中心工程技术人员通过分析和研究,究其原因是原油的密闭带压状态下输送,未稳定原油含有溶解气,当停输后,静止状态下,压力减小,溶解气便不断从管道中析出,从而出现泄压缓慢、泄压不干净的难题。”9月26日,技术管理办公室主任焦亚龙解释道。
为此,该单位由技术管理办公室牵头,工程技术人员成立攻关小组,以落实油田“打赢增储增产增效攻坚战”行动为动力,以“想上产之所想、急上产之所急、办上产之所需”,为油气生产提供优质高效服务为目的,小组成员多次讨论,常常是夜以继日攻坚克难,挑灯夜战编写“输油管线有效泄压安全技术方案”,进行“输油管道应急泄压装置改造”项目试验。
“其具体方案是在濮城采油厂联合站至柳屯油库管道近油库段,安装一套临时泄压泵、排污等装置,在管线中段开凿一处模拟泄漏点,进行实地实验。”技术管理办公室《输油管线有效泄压安全技术方案》编写组成员季文博介绍道。
经过停输,先模拟常规泄压,再启动输油管道应急泄压装置,利用泄压泵主动泄压,压力在16分钟之内,降低至0兆帕,时间缩短一半以上。至此,通过数据对比、实际操作验证,试验取得圆满成功,为今后穿孔打卡子等应急堵漏措施提高了抢修效率和增强了安全性。