5月8日,从西南油气田公司获悉,公司精细统筹,抓实磨溪气田老井稳产和关停井复产工作,从智能气井应用、党建项目管理、科学创新实践等方面细化挖潜措施,最大限度挖掘老气田生产潜力。今年,磨溪气田老井增产天然气5000万方,挖潜工作效果显著。
党建赋能,助力老井复产开门红
成立复产工作专班,按照“三统一三结合”原则全面摸排关停井现状,分级分类确定关停井复产方案,统筹编制“磨溪气田关停井复产工作运行大表”,安排专人现场蹲点值守,确保气井安全高效复产,用党建带动工作效能。
智能气井,助推产能维护上水平
结合磨溪气田老井井筒积液堵塞严重、常规产能维护工作量大、人力资源不足等现状,深入开展磨溪气田“智能泡排+智能间开”技术实践应用,优化完善3套智能泡排系统,安装调试9套ACJK-3智能间开设备,进一步提升无人值守模式下老气田精细化管理水平。
创新实践,实现质量效益双提升
针对磨溪气田气井生产特征,创新性开展嘉二气藏控水采气、套管采气串联式泄压、中西端四台增压机同时降压等试验研究,根据结果持续优化调整气井生产制度,最大化发挥气井潜能。试验期间气田日均增产天然气4万方/天,同时在降低高压气井安全隐患、提升低小产井生产效益等方面取得一定成效,为磨溪气田持续高效开发提供坚实技术保障。