截至5月31日,华北油田生产天然气1.7亿立方米,苏75合作区交接天然气3.8亿立方米,均已完成年度计划的50%,提前30天完成任务过半目标。
今年,华北油田天然气开发系统紧紧围绕新时期新华北战略目标和“6131”能源布局,深入落实“改进工作、实干开局”工作要求,紧紧抓住“天然气上产工程”,细化天然气生产任务,保持天然气生产能力箭头向上。目前,杨税务潜山安探1-5X井钻井、安探501X井上返压裂、安探1-3X井钻前均按计划推进;苏43区块试采气井4口,平均单井日产气1万立方米,圆满完成年度目标的51.4%,同时通过气井试采,初步证实了苏43区块气藏富水致密气藏具备效益开发潜力;苏75区块完钻新井18口,投产新井11口,日产气13.6万立方米,完成年度目标的56.3%,完成措施井225口,日增气64.3万立方米,完成年度目标的74.7%。
华北油田天然气开发系统坚持解放思想,技术人员与专家融合办公,在研究思路上,由“地下开发”转变为“地下、地面、销售三方面统筹考虑”,突出一体化建设,充分释放杨税务潜山天然气产能,进一步提升开发效益。在研究方法上,致密气藏开发由“直井+常规压裂”转变为“水平井+体积压裂”,采用“同平台+立体式”部署,细化各小层砂体刻画,从地质上实现“避水”;加强区块各类储层改造效果分析,建立适用于不同类型储层的改造方式和参数模板,从工程上实现“控水”压裂。在研究内容上,苏43区块由“岩性气藏”转变为“构造岩性气藏”,按照“整体评价和集中建产”工作思路,以油藏单元分析方法和富油区带整体再评价工作为指导,强化富集主控因素研究;同时,在主力砂体条带7-66、5-75开展柱塞排水采气试验,以“柱塞+CNG拉运”结合实现连续生产;在苏43-14-107井采取无压回注,采用撬装回注站模式实现采出水自主处理,为区块效益开发做好技术储备。
下一步,华北油田天然气开发系统将抓好杨税务潜山效益开发产能建设,做好安探1-5X井随钻分析,保证钻井成功率,加快推进安探1-3X井钻前工程和安探501X井上返压裂,为冬季保供储备产能;针对苏里格富水致密气藏深化成藏机理及富集规律研究,形成一套富集区识别技术,抓好水平井开发试验,加强水平井动态跟踪分析,落实“一井一策”,定制个性化压裂设计,确保水平井实施效果。