今年以来,江汉油田涪陵页岩气田累计在34口井运用“试采一体化”测试求产新工艺,累计回收天然气299万立方米,减排二氧化碳6530多吨。
气井放喷测试是新井投产的一道关键工序,一般而言,为使新井顺利排液产气,准确测得新井产量,需要至少2到3天的放空燃烧页岩气,不但减少了新井有效生产时间、浪费了能源,而且还会释放大量废气。
为推进绿色生产、减排降碳工作,涪陵页岩气田按照构建“资源节约型、环境友好型”企业的要求,不断优化、改进测试流程,技术人员改变传统的点火放喷测试流程,通过安装新型背压阀,开展工艺流程优化,使气井可以一边排液一边生产,让原本放空燃烧的气体及时进入采气流程,变为实实在在的产量,实现经济效益、环保效益和社会效益的有机统一。
为全面推广新型 “试采一体化”测试求产工艺,在气井测试求产前,气田严格组织现场技术和安全交底,分析影响测试流量的主要因素与关键节点,研判施工各项风险,制定有效管控措施,加大执行考核力度,确保测试风险最小化。
气田不断优化气井试采方案,改进背压阀安装方法,及时优化工艺参数,采用一体化计量装置,升级更新数据采集系统,增强了新工艺的适应性和有效性,有效降低了碳排放和能源损耗,增加了开发效益。
据了解,“页岩气地面测试系统”已获得国家实用新型专利授权。