截至12月1日,普光气田2号集输管线所承载的井站累计生产井口气200.4亿立方米。在气田4条集输管线中,该集输管线单站天然气累产量名列前茅。
普光气田2号集输管线于2010年1月投产,其中普光201、普光202、普光203、普光204四座集气站的11口气井所产天然气通过该集输管线,输送至下游天然气净化厂。该集输管线井站天然气日产量达241万立方米,占普光气田日产气量的11%,承担着为川气东送工程供应天然气的重任。
普光201、普光202两座集气站所处位置交通便利,临近水源,且开发的飞仙关组一段、二段优质储层厚度大、物性好,为新井投产及中长期开发带来极大便利。
“针对这一有利条件,开发初期,我们便在普光201集气站部署普光2011-5、普光201-1等5口新井,均属高产井。”普光分公司采气厂普光采气管理区经理余小波自豪地说,2010年投产的普光2011-5井,累计生产天然气已达43亿立方米,是集团公司在四川盆地累产气量最高的一口生产井,开发13年来日产量仍保持在80万立方米的较高水平。
随着气田开发进入中后期,气井地层压力不断下降,水侵问题日益严重,2号集输管线所承载的4座井站均深受水侵影响。
面对水淹停井频发现象,技术人员急在心头。他们集思广益,针对水淹停喷的老井,运用数值模拟方法判断水侵范围,采取老井侧钻方式,进一步挖掘老井所在区域剩余储量。去年投产的普光203-1侧井已平稳运行11个月,累计产气4095万立方米,为水侵区域储量挖潜提供重要参考。
但另一问题接踵而至:气井产水量增加、产量降低,导致2号集输管线携液能力不足,产能无法得到释放。对此,该厂再放“大招”——实施1号-2号集输管线连通线流程跨接改造工程,目的是将1号集输管线中的原料气接入2号集输管道,提高2号线携液能力 。
“这一举措,可使2号集输管线携液能力增加40立方米,天然气日输送量预计可增加15-20万立方米,为气田长期稳产奠定基础。”余小波说。
该厂还紧盯4座集气站气井生产参数,动态调整“一井一策”,让每口井都焕发新活力。普光201-2井套管和油管均有不同程度的变形,气液通道“大路”变“小路”,极易出现拥堵现象,严重影响生产。对此,他们增加该井数据录取频率,实时掌握该井动态,为该井量身定制“热水+化学药剂”解堵措施,使该井日产量保持在8万立方米的稳定水平。
今年以来,该厂针对4座井站气井实施放空带液、井筒解堵等措施60余井次,累计恢复气量300余万立方米,有效延长硫堵气井稳产期,低压产水井控躺效果显著,助力2号集输管线井站产气量突破200亿大关,有力夯实了气田稳产根基。