近日,普光气田普光106-2H井成功实施“复合化学+机械”除硫工艺,措施后累计增产80万立方米。这是该组合措施在气田的首次成功应用,标志着高含硫产水气井除硫技术取得新突破。
普光气田属于高含硫气田,随着开发的持续深入,地层压力不断下降,天然气中的单质硫逐渐析出,附着堆积在油管内壁,造成油管有效气流通道逐渐减小,严重影响气井产能释放。其中普光106-2H井、普光104-2井等多口气井不但深受硫沉积困扰,还受到水侵影响,常规硫沉积治理措施无法满足实际需求,其稳定生产面临较大挑战。
2024年,技术人员尝试采取常规性“化学+机械”法,对普光106-2H井井筒进行解堵,但效果不佳。
技术人员意识到该井井筒工况较单一硫堵气井更加复杂,其井筒堵塞物的成分和硬度都已发生了很大变化,单一的“化学+机械”除硫措施无法处理该井堵塞问题,亟需找到一套适用于产水气井的除硫措施工艺。
他们深入分析堵塞成因,明确该井的复杂组分。他们多次开展技术论证和安全论证,创新制订出包括井筒酸洗、溶硫剂浸泡等多步骤的“复合化学+机械”除硫组合工艺。
普光106-2H井实施这一工艺后,井筒内壁堵塞物被彻底清除,大大拓宽了气流通道,气井产能得到充分释放。
该工艺的成功应用,也为同类“水侵+硫堵”双重影响气井提供了有效的硫沉积治理新路径,为气田高产稳产注入新动力。