今年上半年,松原采气厂天然气产量超计划287万立方米,原油产量超计划554吨,储气库采气量超计划1122万立方米,注气量超计划217万立方米。同时,天然气自然递减率较计划减缓1%;综合递减率减缓1.5%;原油自然递减率较计划减缓3.7%,交出半年亮眼“成绩单”,为全年生产任务的顺利完成争得了主动。
年初以来,松原采气厂锚定“三分天下”战略目标,盯紧松南天然气“保八争十”的目标任务,结合自身生产经营实际,精挖潜力,精准施策,精准发力,千方百计稳效益油、产效益气、建效益库,从而实现了三项生产主体业绩指标均超计划运行,且完全成本持续下降,呈现了质效双增态势。
天然气效益稳产基础夯实
松原采气厂党政班子牢固树立大局意识,坚持问题导向,树立战略思维,充分发挥专班作用,压紧压实各层级责任,保持天然气超产稳产良好态势。转变开发对策,高水平实施长岭气田减缓递减率工程,高部位新增强采井5口,有效改变了地下渗流力场,保护了矿权线资源,日增烃类气5万立方米;低部位实施电潜泵强排井2口,有效减缓水体向上水侵速度、保障腰部位稳产的同时,平均日增气3万立方米,保障了长岭气田日产百万立方米能力不降。转变开发理念,高效率推进德惠气田提高采收率工程,遵循全生命周期管理模式,对德深101区块8口见水井超前介入泡排维护,实现了产量稳升,德惠气田现已具备45万立方米日产能力。转变攻关方向,推进实施长停井复产挖潜工程,一体化开展气藏精准研究和工程验证,成功治理井筒问题井6口,平均日增气2.7万立方米。截至6月末,中浅层气田新增生产能力已15万方以上。
油田低成本开发态势向好
冲破传统固有开发理念,高站位落实大老爷府油田低成本稳产工程,强化油藏动态分析,多轮次普查降产单元,上半年,精细调控注水方案68井次,老油田基础产量形势保持稳定;强化剩余油规律认识,有序推进周期注水65口井,老井含水上升率下降了0.4%;持续推进简化分注,已完成16口注水井,有效缓解了注采矛盾;不断提高注水能力,实施老12区块水井补孔4口井,日增注160立方米,进一步缓解了气田水处理压力,现已全面形成了依托注水、低投入的稳产开发模式。
储气库建设稳步推进
围绕百年储气库建设目标,积极转变工作重心,高质量组织实施储气库达容达产工程。上半年,利用酸化+天然气吞吐复合技术,成功治理不正常井1口,增加日采气能力10万立方米;高效完成库区内22口井地层压力监测任务,为注采能力评价、库容评估、储气库动态分析等提供了有力支撑。同时,实施常态化动态监测及井口、设备检修维修,积极构建地质体-井筒-地面完整性评价体系,保障储气库始终安全平稳受控运行。