涩5-2-3井是采气一厂的一口高产试采作业井,该井的发现对涩北二号气田的稳产有着重要意义。但近期该井出水量突然加大,产量严重递减,为此采气一厂结合气井生产情况,组织开展泡排作业,进行井筒流态跟踪、维护效果分析及参数优化工作。目前,该井递减趋势已经得到遏制,生产恢复平稳。
年初以来,青海油田采气一厂积极转变措施思路,实施问题井排查、分析、治理联动机制,强化措施论证、优化组合工艺、深化工艺升级,上半年完成各类措施治理391井次,累增产天然气2.42亿方,措施有效率由年初的79.3%提升至目前的90.7%,保障了天然气的稳产和上产。
一口气井,从试采到作业再到生产,凝聚了无数技术人员的智慧和努力。“涩北气田经过近30年的开发,地层压力逐年降低,后续可动用储量不足,产建规模逐年压缩,措施产量对气田稳产起着举足轻重的作用。但是,受生产井出水出砂加剧、地层压力下降等因素影响,作业后的措施井复产难度加大,亟待转变方法,提升措施效果。”采气一厂技术研究中心刘成鹤介绍说。
为持续提升气井措施的科学性和合理性,采气一厂以剩余地质储量、藏内压力、邻井生产情况为依据,坚持以作业目的为导向,按照措施目的、类型,分类制定了包括措施选井选层标准,从改层补孔选层标准、压裂充填防砂选井标准、化学解堵选井标准等,实现高效选井流程化,保障了措施作业有效率。
上半年,采气一厂还围绕原因分析和措施工艺效果提升,以作业效果为导向,优化组合工艺,形成复合工艺,减少低效措施;深化工艺升级,以“两率”为核心,分析现有瓶颈,以气井需求为导向,提升措施效果。其中,优选防砂工艺和井段,完成压裂防砂176井次,日增气171.7万方,有效率92.3%;深入剖析储层渗透率变化,完成酸化117井次,日增气31.1万方;强化泡排药剂攻关、参数优化、注消试验,日维护气量336万方;编制《涩北气田停用气举流程恢复方案》,集中气举投运率和单井日增气较同期增加4.7%、2.1%;围绕气田开发关键问题和瓶颈技术,组织研究课题13项,开展小修机组与动力转盘和液压解卡配合作业16井次,完成5口井自悬浮地层水试验,以及3口井疏水缔合物试验。
下一步,采气一厂将持续深化地质研究、挖潜增储、精细井藏管理、抓实综合治理,为气田稳产提供强有力的技术支撑,确保气田开发工艺、生产经营、安全环保等方面的指标全面受控。