2月21日,从西南油气田公司获悉,天府气田金浅525-7-H1井二开固井施工结束,至此,金浅525平台两口瘦身井身结构试验都已顺利实施,标志着天府气田致密气小井眼钻井试验取得突破。
西南油气田公司立足打造“快速上产”和“降本增效”两个标杆,强化井工程管理全过程统筹,精心组织现场试验,积极探索天府气田致密气钻井提速降本新途径。深化地质工程一体化,兼顾工程实施条件,在地质特征具有代表性的区域优选井位,确保试验成果可复制、可推广。精细方案论证,组织赴苏南气田开展小井眼技术专项调研,结合压裂、采气需求开展井身结构逆向设计,形成Φ127mm和Φ114.3mm套管完井两套瘦身方案,优化井眼轨迹、钻具组合及钻井液参数设计,确保源头控制。强化组织保障,加强协调、提前组织,协调引进小井眼钻井经验丰富的队伍,全面梳理落实小尺寸配套工具及甲供物资,确保高效实施。着力风险控制,针对SXM组水平段压差卡钻风险,派驻技术专家驻井指挥,每日组织现场会细化技术措施并督促落实,严控复杂故障风险。加强总结分析,及时总结第一口井经验与不足,H1井将Φ101.4mm钻杆优化为Φ114.3mm钻杆,进一步提高排量提速,同时利用地层自然造斜能力增加复合钻进比例,平均机械钻速大幅提高,钻井周期较H2井缩短约8天。
金浅525平台试验井较常规井套管节约33%、油基钻井液节约22%、含油岩屑处理量减少56%,单井钻井成本节约7%,单井钻井费用降本成效显著。下步,西南油气田公司将持续推进新工艺新技术试验及推广,以井工程技术不断迭代升级,促进致密气持续降本增效,全力推进致密气快速规模效益勘探开发再上新台阶。