近日
从双6储气库传来喜讯
长城钻探固井公司
经过74天连续奋战
高质量完成
首轮4口井固井施工任务
表层套管固井质量
创辽河储气库历史新高
完井固井平均优质率达96.3%
固井合格率100%
为储气库后续建设
创造了良好井筒条件
据悉,双6储气库平均完钻井深2886米,采用表层、技套双级、“尾管+回接”三开井身结构。面对储气库固井施工“灰量大、水泥浆体系多、施工标准高”等诸多挑战,该公司充分整合现有资源,精准把控施工进度,技术团队全程跟进各开次井下附件、外加剂到货情况,指派专人负责送井工具质检与配液配灰监督,实现24小时不间断固井保障。为攻克储气库注采后环空带压难题,该公司技术团队结合历史经验与现场实际,对固井方案进行精细化设计。
在339.7毫米表层套管固井环节,采用新型千型水泥车与双套管线连接水泥头,保证施工排量,提高环空返速,优化浆柱结构,有效提高顶替效率;加密布放470毫米大外径弹性焊接扶正器,提升二界面胶结质量,首轮表层固井合格率达100%,平均优质率95.1%,创历史新高。
244.5毫米技套固井应用高性能自愈合水泥浆体系,有效提高环空封隔,降低环空带压风险;使用双批混车,保证入井水泥浆密度均匀性;采用分阶段梯次降排量方式,提高顶替效率;以投重力方式打开分级箍,避免因压力波动导致的井段漏封,实现技术套管固井合格率100%,双034-X井盖层实现全井段固井质量优质,连续长度达302米。
177.8毫米尾管固井首次在回接底部500米应用进口自愈合水泥浆体系,提升水泥的愈合能力;在辽河油区首次采用预应力固井,碰压坐封后使用自愈合水泥憋压8-10兆帕,在井口实现自愈合封固,有效降低环空带压风险。