今年以来,西北油田采油一厂一切生产经营活动紧紧围绕效益中心,在低油价挑战面前,把“寒冬期”当作“孕育期”,在各个生产经营环节上精打细算把利润“抠”出来成为了采油一厂增效的新时尚。
3月18日,采油一厂S72-8井酸压后建产,采油厂提前部署井口流程改建和加热炉安装工作,在3月20日就实现了油气进站生产,避免了每日6万方的天然气防空,并减少了倒油、倒液费用。
年初,采油一厂S72-26X井实施上返层系措施作业,井下作业管理部技术人员优选多项工艺技术对比方案设计,措施作业提前10天完工,节约成本37万元。
该厂采油三队在3-4计量阀组到一号计转站油气外输管线蜡堵后,先后尝试罐内加药降粘、掺稀降粘、站内加热降粘等多种措施,最终选择在距离3-4阀组站4.1公里处的S68阀组进行改造和加装一套水套炉的方式,解决了油气外输“梗阻”的难题,每月减少扫线和含蜡原油倒运费2.5万多元。
针对低效无效生产井,该厂油田开发研究所通过当前油价下的效益测算,关停两个偏远单井流程,对低效井实施控液生产,日产液降低300多吨,实现了低效井生产效益最大化。
该厂设备物资科通过开展废旧设备“淘宝”活动,盘活了闲置资产,实现废旧物资拆废再利用,降低部分设备零配件采购费用。
“我们要紧紧围绕提质增效这一核心任务,全面推行从严管理,倒逼油藏开发水平和企业管理水平的提升,真正把‘寒冬期’变为‘孕育期’。”采油一厂厂长赵普春告诉记者。