扬子石化煤制气装置通过技术攻关,大幅降低了装置的运行成本。截至11月初,与去年初装置刚投产时相比,氢气的生产成本降低约2600元/吨,降本约20%。
扬子石化煤制气装置是中国石化“十条龙”技术攻关项目,采用了中国石化自主核心技术,该装置2014年1月建成投产,当年9月完成装置标定,各项技术指标均达到了设计要求,创下了连续长周期运行等多项纪录。但是经济指标与国外先进技术相比,还有一定的差距。
为了降低装置的运行成本,车间成立了多个节能降耗攻关小组。针对磨煤机振动大、磨煤效率较低的情况,车间通过攻关,对磨煤机内部进行技术改造,有效降低了磨煤机的振动,减少了泄漏,实现了磨煤机单台运行,减少了氮气使用,每年节约氮气成本约98万元。
煤制气装置在综合能耗和成本构成中,原煤占比60%。为了降低用煤成本,车间努力寻找性价比更高的新煤种来取代现有煤种。通过充分的调研,结合装置特点和工艺要求,车间寻找到了价格较低、活性接近的山西煤,并制定了严格的试烧方案。2015年1月份,成功试烧了山西煤,每吨氢气生产成本降低约600元。在今年6月份检修期间,车间还更换了部分催化剂,装置改造后在高负荷生产情况下,氢气收率能够提高2%,氢气成本降低约550元/吨。
车间还不断工艺优化操作,通过对现场吹扫气量的优化调整,降低气化炉中二氧化碳的补入量,使氢气生产成本降低约100元/吨;同时,对输送气系统进行降压操作,减少压缩机出口阻力,提高了运行效率,节约了蒸汽消耗,蒸汽成本降低约70元/吨。
车间通过实施一系列的技术攻关措施,有效降低了装置的生产成本,每年可为企业降本增效2000多万元。