14人的项目团队、28周的攻关,9项改善活动,中铝山东企业电解铝厂炭素焙烧工区调温班“降低阳极焙烧天然气单耗项目”的落地实施,使焙烧阳极天然气单耗由72.5m³/吨降低至66.014m³/吨,年创效85.52万元,为企业降本增效注入新活力。
据了解,焙烧天然气单耗是炭素生产中焙烧成本最重要的构成项,占焙烧成本的40%左右。作为该厂主要创利产品——预焙阳极最后一道也是最重要的一道生产工序,焙烧工序的降本增效工作刻不容缓。2015年2月10日,按照公司的统一安排,“降低阳极焙烧天然气单耗项目”在电解铝厂正式启动,并于4月份成立焙烧工区。
“工区按照运营转型“五步法”的标准流程,运用运营转型的各类方法和工具,从运营体系、管理架构、理念与能力三个方面,积极开展降低阳极焙烧天然气单耗项目的各项工作。”该工区主任李浩介绍说。
在焙烧炉调温岗位,班组进行了承包,并制定了相应的承包管理制度。诸如焙烧炉负压过大、顶层填充料不实等9大问题被提上议事日程,随后由工区长为组长、车间主任为指导老师、调温班组为成员的14人的项目团队正式组建,下决心攻克这9个山头。为激励岗位员工降低天然气单耗积极性,团队决定单耗每降低1m3/吨奖励调温班组1000元,项目实施以来共奖励1万余元。
团队专门抽调2个调温工对局部变形火道进行处理,项目实施期间以每月12条的速度修理变形火道,修理模式采用局部修理模式,不但节省费用而且节省时间;面对拉砖不合格影响插截流伞的情况,团队决定将拉砖砸掉,抽调两名高素质的调温工,拆掉影响插截流伞的拉砖,进行了重新砌筑,极大保证了生产稳定性;为解决顶层填充料不实的问题,制作了专用T型捣料器捣实顶层填充料,顶层填充料高度必须达到200mm,一次不合格考核50元。“9项改善措施纳入《焙烧工区管理制度汇编》统一管理,制定了3个移炉操作标准、炉面密封标准、火道墙维护标准,并针对新标准对员工进行了培训。”工区长宋涛介绍说。