11月15日,从西北油田采油二厂获悉,截至2017年10月31日,该厂应用注
氮气三次采油技术5年累计增油90.17万吨,正在朝着100万吨目标迈进。
2013年,该厂针对注水失效井和底水锥进井治理难度大的问题,对这两种类型井中的TK7-619CH井、TK603CH井分别开展注氮气三次采油试验,当年增油分别达到2890吨、6664吨,全年注氮气三次采油井累计产油达6.65万吨。
“有效恢复低效井产能的同时,在治理低效井思路上取得了创新。” 当时分管这一工作的杨全疆说。2014年,该厂注氮气三次采油规模开始扩大,增油量达14.19万吨。
虽然成效得到推广,但单井注气效果差异较大,单元注气效果一般。2015年,该厂技术人员进一步研究总结,形成一套从选井到生产管理再到效果评价完整的
单井注氮气三次采油技术政策,当年将注氮气三次采油井扩增到76轮次,年累计增油突破20万吨,达到20.92万吨。
2016年,由于低油价导致“寒冬期”的油田企业千方百计降成本、增效益,该厂又将注氮气三次采油井压降到55轮次,但增油增效效果更加惊人,工作量减少了,反而增油上升了,达到了23.64万吨。如S80井第二次实施注氮气三次采油技术后,日产原油保持在30吨以上,成为该厂二次注氮气三次采油的功勋井。
今年1-10月份,该厂注氮气三次采油共计实施95轮次,增油已达24.77万吨,离全年30.5万吨任务目标越来越近,预计在年底圆满完成年初配产任务。
这些骄人数据的背后,是采油二厂人从实验、总结、研究、实践的结果。该厂从2013年利用注氮气三次采油技术提高缝洞型碳酸盐岩油藏采收率。五年来,历经了“技术探索;推广单井注氮气,摸索单元注氮气;优化单井注氮气,扩大单元注氮气;精细研究”四个阶段。
还有就是,工程和地质技术人员的精细设计方案,优化注采参数,“一井一策”,五年完成10个单元12口井,确定19个井组对应关系,共对165口注
氮气井进行评价,累计增油90.17万吨。