今年以来,西北油田采油三厂以“提高采收率”为出发点,依托“三定资料”识别井储关系,提高注气三采潜力,实现断溶体
油藏注气效果凸显。1-8月累计完成注气47井次,累计增油12余万吨。
该厂目前共有断溶体注
气井78口,其中单井注气64口,单元注气14口。为了确保单井、单元注气受效,今年以来,紧紧围绕流场调整提升注气效率。在保持有利流场方面,采取强底水断裂提前注气保压 、“三变””式段塞注气确保流场均衡 、 受效井组气水协同维持受效压差等措施,最大限度发挥气体效率。实施强底水断裂油井提前注气保压开发,T707-T708断裂上的油井产量呈快速递减趋势,由2013年的408吨下降到2017年的252吨,2017年对该断裂油井提前实施注气,有力扭转产量递减形势,截至2018年8月断裂上油井产量上升至299吨。目前,该厂累计注气11井次,累计增油15.9万吨,增加SEC储量4.5万吨;通过变总量、变周期、变排量把控注气规模延长高效注气井组稳产期。今年5月份以来,在TH10419-TH10420X井组中的TH10420X及TH10419井生产期间,实时对井底压力及井口氮气含量对比,把控注气规模、注气时机及排量有效延长高效注气井组稳产期,井组累计注气10轮次,注气量1013万方,已平稳运行1074天,平均日产油71吨。截至目前,共注气实施3个井组,增油1.98万吨,增加SEC储量4.2万吨;对于井间储集体规模较大井组,通过注水维持注气井高压,保持气体持续移动置换顶部剩余油,应用2井次,增油0.85万吨,SEC储量增加1.5万吨。
在扭转不利流场方面,加大了水窜井组治理。今年以来,选择低流场区实施注气反向控压差注气,截至目前,累计对T756CH-TH10434等6个水窜井组实施注气扭转流场后,日油能力提升37吨/天,增加SEC储量1.9万吨。同时,该厂还为保证井筒完整性,加大了换管柱和下封隔器工作量确保了注气效果。
下步,该厂在9-12月完成
注气工作量23井次,预计全年共完成注气工作量70井次,增油20.0万吨,较年初计划超产3.5万吨。