近日,随着水江—武隆联络线正式投运,涪陵页岩
气田4号脱水站至
天然气分公司涪陵增压站实现天然气返输,有效解决了平桥区块外销限制,进一步释放了平桥区块页岩气产能,日销售水平由185万方提升至260万方,气田整体日销量最高攀升至1779万方。
作为天然气70亿方上产增效领先工程的主战场,江汉油田涪陵页岩气公司始终把新井建设作为对产能接替的有力补充,加大部署力度,加快实施节奏,强化新井生产衔接,加快配套建设步伐,为气田发展持续注入新活力。
注重提升气田产能,在新井建设上做好“大”文章
为有源头活水来,涪陵页岩气公司立足早谋划、促进早见效,着眼大格局、促进大提升,实施新工艺、取得新进展。
深挖储量动用潜力,推进产能接替,做大上产阵地。针对焦石坝区块立体开发、平桥区块井网完善,加快井位部署、加快方案论证、加快可研批复,超前部署申报开发调整井99口。截止今年7月底,完成试气投产56口新井,最高测试产量达到62.8万方/天,实现了产能良性接替。
聚焦创新驱动,强化关键技术攻关和运用,做大单井产能。一方面创新集成了小靶窗导向、水平段多靶框定点着陆导向、长水平段优质气层连续穿行等新一代地质工程一体化技术,
气井精准入靶率和优质储层穿行率等项关键指标取得新纪录,实现新突破。另一方面以“提体积、促复杂、强支撑”为目标,探索形成上部气层、加密井、常压区的压裂改造新思路,形成“多簇密切割+投球暂堵转向+高强度连续加砂”二代压裂新工艺,多口气井获日产30万方以上高产工业气流。今年1至7月,开始压裂30口井,完成试气25口井,压裂603段,同比增加一倍;老区调整井平均测试产量从20万方提升至26万方,单井产能提升30%。
注重生产高效衔接,在新井管理上突出“快”节奏
为了让新井起到“立竿见影”的效果,涪陵页岩气公司持续加快生产运行节奏,新井贡献时率得到有效提高。
加快老区新井临时投产,实现即试即投。改变同一平台气井集体试气完毕集体投产机制,建立边试气边投产运行新模式,新井完成试气后迅速实行投产,将产能不高的老井采气流程让给产能较高的新井,利用临时管线加快新井产能贡献,提高区域产量供应。
加快试采流程提前建设,实现边试边投。一方面充分利用钻井、试气工程建设交接空档期,在试气工艺前加快试采管线设施建设,通过采气生产正式流程边试边投。另一方面利用试气—采气一体化试采流程,回收试气产量,实现边试边投。
加快新区集气站与管线同步建设,实现产能有效释放。加强新区新井各环节的前期规划和统筹安排,抓好进度管控,实行目标管理,提高投产效率。采用集气站与采气采出水管线同步建设模式,实现新井快投产早投运,采出水同步管输,降低了采出水拉运处理费,大大延长了气井产气时间。
注重产销联动一体,在新井配套上下足“硬”功夫
为了更好地把产量效益转化为经济效益,涪陵页岩气公司着力练好“内功”和“外功”,实现“强筋壮骨”。
实施清管作业。利用天分增压停产期,开展针对DN550集气干线、DN450集气干线清管作业,提高了集输效率,缓解了高输压对集气站产能释放的限制,提高产气量34万方/天。
拓展外销渠道。加强与天然气分公司、重庆石油分公司等下游用户的联系与衔接,建立应急联动机制,做好产销应急预案,确保用户故障、集输系统故障等应急处置工作,2次正确应对天分增压站全部停机的异常突发事态,全力确保页岩气平稳、有序供应。
零散井灵活试采。瞄准气井产能释放难点,通过采取招标形式,引入地方燃气供应商及直接用户新建管道、LNG充装站,解决平桥区块气井以及白马白涛零散井受外销限制,实现页岩气迅速就地消化,确保产能释放及时有效。
今年1至7月,气田累计组织投产脱水站1座、集气站9座、新区新井32口、老区调整井24口,新井投产平均提前21天。目前新井日均产量达到340万方,实现了新井增量稳步提升,确保了气田整体产能接替有力。