截至12月1日,川庆钻探
威远页岩气今年产气18.5亿立方米,比去年全年多产气10亿立方米;平均单井初期日产量25万立方米以上。
川庆钻探如何把“本性”低产的页岩气井,变成了口口高产的“香饽饽”?
在中国石油集团页岩气风险作业创新实践下,川庆钻探经过5年探索和攻坚,找到了“勘探开发一体化、地质工程一体化、技术经济一体化”紧密融合的
中国页岩气井高产解决方案。三轮井的水平段长、钻遇率、测试产量、首年日产和最终可采储量等指标,一轮比一轮好。水平段长从1500米提高到1739米,主力储层钻遇率由68.8%提高到97.3%,井均测试日产量由14.3万立方米提高到29.1万立方米,效果最好的一类井比例由11.4%提高到61.5%。
“页岩气想要高产必须找准‘甜点’。三个一体化核心是地质工程一体化,也是解决高产最大难题的关键。”川庆钻探二级技术专家李茂森说。正是地质工程一体化的方法,形成了威远“选好区、钻长段、打准层、压好井”的高产井培育模式。
通过地质工程一体化,川庆钻探发现了威202、威204井区之间存在沉积凹陷,优质页岩储层厚度较大,确立了有利区。2018年7月17日,威202H13平台开钻。2018年年底,4口井测试合计日产量超百万立方米,创威远页岩气田平台平均单井测试产量最高纪录,5、6井均创威远页岩气田单井测试产量最高纪录,取得开发效果的重大突破。截至目前,半支测试产量超过100万平方米的平台达到7个。
高产不等同于效益开发,这也是页岩气的非常规属性之一。川庆钻探页岩气项目经理部总经理张庆介绍,川庆钻探高度重视威远页岩气效益开发,建立项目管理技术经济一体化模式,内部收益率大幅提升。通过自建电网,川庆钻探节约投资4000万元以上。探索平台主体部署8口井,摊低钻前单井投资,与只部署4口井相比,单井投资降低近百万元。适度进行水平井分段,降低单段液量,单井压裂成本明显降低。及时替换10个平台21口井测试流程,节约投资上千万元。