截至12月25日,青海油田
涩北气田3亿立方米产能建设新井全部投产投注,产能到位率达到103%,为今冬明春
天然气保供再添新动力。
涩北气田是青海油田开发时间最长、产量最高、品质最好的气田。年产50亿立方米产量已经连续稳产9年,今年产量将突破54亿立方米。
均衡采气,产销平衡确保气井“体质健康”。采气一厂紧盯全年生产任务,编制运行大表,强化三级监控运行模式,优化运行参数和集输流程,实施高低压分输和系统降压运行,加强生产组织,保障了平稳供气,全年超计划5000万立方米。以精细气藏描述为基础,应用优化组合射孔、压裂改造技术,跟踪生产动态,新井投产投注102口,日増气130万立方米,气田实现了产销均衡。
气举排水增气提效。2019年,涩北气田实施工艺措施工作量较2018年增加30.5%。针对气井作业措施增量的实际,工艺技术部门认真总结气举规律,气举工艺措施实现了由“以停躺井为主”向“作业返排井、临时停产井、间歇气举井”改变,年累计橇装气举作业196口气井,增气1.31亿立方米。
紧盯现场,排水采气质效双提升。采气一厂以气田成熟工艺精细推广为基本点,攻克瓶颈技术。以“诊断分析早发现、精细施工提效率、优化制度保效果”为重点,开展泡排药剂性能优化及低压低产井参数优化试验工作,提高排水采气效果。现场实施中,持续推广以排水采气、气举为主体的排水采气工艺措施,不断优化集中增压气举参数,2019年,实施98口井集中气举,累计增产气量8036万立方米。
措施作业精准发力,单井产量“颗粒归仓”。采气一厂按照“消除瓶颈重创新,措施有力保稳产”的工作目标,以现场措施优化实施为重点,精细施工组织,严密工艺攻关,强化过程管控,完善配套技术,以停躺井、问题井的治理为重心,形成“大型措施按月+维护作业不定期+问题井不过夜”的单井论证模式,作业效果明显提升,全年实施306口井397井次,恢复停躺井161口,措施有效率80.2%,累计增产天然气2.27亿立方米,较去年多增产0.49亿立方米。
精开发,细措施,气田递减持续受控。今年,采气一厂通过深化地质研究,开展潜力层评价,有4个层获得工业气流,新增地质储量5.35亿立方米。坚持“内防+中控+外排”的开发理念,编制涩北气田均衡排采、台南气田综合治理、采出水处理等方案,精细单井管理,优化动态监测,4个层组开展强排试验,综合递减率控制在9.9%以内。