2024年,四川页岩气公司从精细动态跟踪、严格现场管控、强化信息化管理等方面入手,聚焦挖潜增产,规范现场管理,丰富技术手段,有效提升气井全生命周期采气管理水平。
分类施策,坚持地质-工程-开发一体化,一井一策、分级分类气井管理。逐步形成了“技术专家-勘探开发部-项目部-POC支撑团队”逐级跟踪分析制度,确保生产异常实时纠偏。坚持效果一日两分析,确保措施调整不过夜,保障工艺措施及时率。每周召开老井生产异常分析会,评价效果复盘优化。全年共实施各项采气工艺措施65500余井次,增产气量6亿余方,工艺运行率达97.5%。
分类建立气举、泡排及柱塞作业现场安全施工规范,确保作业准备、现场施工、应急管理各项工作安全可控。持续推广“现场执法仪巡检+项目部人员定期现场抽查”模式,确保现场巡检零遗漏、风险作业零隐患。每月召开承包商对接会,找问题、定措施,严格执行承包商现场处罚机制,保障承包商现场管理规范、高效。全年共开展各类监督检查70次,发现问题345项,重点突出问题21项,整改率100%。
SCADA系统生产数据实时传输到生产优化管理平台,准确获取地层-井筒-井口各项动态参数,及时掌握气井生产变化规律及措施效果。借助智能云平台工作流,新增产量偏差、井筒积液等风险预警,确保重点平台、重点井生产异常实时追踪。采用多维度差值原因分析统计方法对下步决策提供数据支撑,建立数据分析、实时预警、辅助决策于一体的智能化采气管理系统。全年共开展措施分析调整2800余井次,异常处理350余井次,工艺优化1100余井次,工艺措施及时率达95%。
下步,四川页岩气公司将紧紧围绕年度生产目标,全力以赴保障产能发挥,多项工艺措施并举助力老井稳产,不断强化专项技术攻关,控制老井综合递减率,为完成2025年工作任务指标奠定坚实基础。