4月21日,西南油气田公司QZS组新层系第一轮首口页岩气评价井——资214井顺利完成全井27段储层改造施工,改造时效达1.93段/天,设计符合率和井筒完整性实现双100%。
资214井是承担QZS组新层系页岩气探明储量、先导试验、新井产能“三大任务”的首口评价井。为做好新层系评价工作,西南油气田公司坚持“地质工程一体化、技术经济一体化”的理念,通过整合钻井导向数据、测井数据及岩石力学实验数据,构建包含储层静态参数、地应力与天然裂缝等多维属性的精细三维模型,全井段评估地质工程“甜点”与套变风险。
西南油气田公司超前开展改造生产组织方案评审及六个评估,形成一套完善的生产协作模式,优化压前全井筒试压程序,在确保井口阀门安全可靠的同时缩短现场试压周期。在改造前,首次采用连续油管代替原钻机完成井筒准备,较原钻机作业周期节约6天;改造期间组建QZS组实施专班,坚持“小现场+大后方”做法,依托TFOC改造远程智能指挥系统指导改造施工,对天然断裂刻画、改造施工曲线、压力指标特征、暂堵响应等关键要素开展专题研讨,力争“段段有分析-优化有依据-调整有成效”。
同时,西南油气田公司结合改造现场实施组织情况,细化每日部署,重点把控入井材料的质量与数量,着力提升储层改造效果,保障改造施工高效稳步推进,改造施工较实施计划提前4天完成。
下步,西南油气田公司将持续精细管理,制定闷井与排采措施,摸索QZS组新层系页岩气评价井的钻塞管理新模式,加快实施排采测试作业,实现工序间无缝衔接,并结合后期排采效果,评估QZS组改造工艺适应性,落实好页岩气高产井的培育措施,加快推动QZS组新层系页岩气井上产,助力高质量上产500亿。