8月17日13时07分,川西北气矿剑阁天然气净化厂脱硫装置瞬时处理量达到15万立方米/小时,标志着装置处理负荷达到设计操作弹性上限,以360万立方米/天处理量平稳运行。
工厂以气矿“坚实”文化为摇篮,积极培育“担当、实干、有为、友善”的工厂文化,扎实开展“转观念、勇担当、高质量、创一流”主题教育和提质增效活动,深入挖掘装置处理潜能,通过走好“五大步”,在“设计负荷运行上限”上“站稳了脚跟”。
走好党建融入领航步。工厂在建成投产初期,由于技术和操作人员不足、新工艺新技术经验匮乏、员工思想波动较大以及新冠疫情形势严峻等,面临诸多不利影响和困难,厂党委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚持以党建融入生产为抓手,充分发挥党员先锋模范作用,组织党员干部从装置工艺优化、安全环保管理、净化技能培训、班组管理提升、员工矛盾化解、后勤保障服务、新冠疫情防控等方面发力,为装置长周期安全平稳运行创造了和谐稳定的发展环境,提供了坚强有力的技术和后勤保障,安全生产根基不断筑牢。
走出智能生产快速步。提升自动化程度是工厂的一项重要课题,工厂投产以来大胆尝试采用了AI智能巡检、鹰眼监控等先进智能化设备,停产检修期间新增了工艺、设备、分析数据采集及控制点197个,实施了DCS系统、低压配电系统及撬装PLC系统综合数据集成;建立起了全厂机、电、仪综合数据库,为后续大数据智能应用提供数据支撑;搭建了AI智能管理平台,通过摄像机机器视觉智能识别表计数据、人员不安全行为等,通过控制系统、安防系统、数字孪生系统之间的有机联系及联动,工厂安全生产管控能力得到全方位提升。
踏出达产运行坚实步。为了能够达到满负荷运行,今年以来,工厂组织技术人员对设计文件进行了深入研究,对装置负荷进行了仔细核算,验证了蒸汽锅炉、贫液循环泵、主风机等单体设备的负荷、1498台仪表的量程以及175台配电箱的供配电能力。工厂还利用检修期间设备打开的机会,就设备内部结构、工作原理、变更的工艺流程、设备以及开展应急处置程序等开展了培训,有效提高了员工操作技能水平和应急协作能力,为装置达到满负荷运行保驾护航。8月3日工厂脱硫装置瞬时处理量达到12.5万立方米/小时,标志着工厂达到300万立方米/天的设计处理负荷运行。
踏响上限生产高效步。在装置达到设计处理负荷运行后,工厂进一步提质增效,在总结装置满负荷运行经验的基础上,积极开展技术攻关,推行预警及偏差管理,提高动态分析精细化程度,采取边提量边调整、边发现边处置的策略,增加装置设备巡检20余次,优化调整装置工艺参数10余次,修改主燃烧炉分流量控制逻辑2次,在经过两周的摸索、优化后,装置处理量逐步达到设计处理负荷上限并平稳运行,外输产品气、硫磺质量均合格,水、电、气单耗较设计均有效降低,下降率分别为82.27%、38.55%、68.6%。
迈开上产冲刺长优步。工厂将继续以装置“安、稳、长、满、优”运行为核心,健全完善安全环保管理体系,突出抓好关键设备、重点部位的安全管理,严格指标控制和工艺纪律,及时预判并处理设备隐患,尽快完成装置性能考核,筑牢“安、稳、长、满、优”运行根基,进一步挖潜增效,用实际行动践行“绿水青山就是金山银山”的发展理念,努力实现“智能、绿色、健康、和谐”现代化工厂建设目标,为气矿“4251”高质量发展和公司“上产五百亿”“奋斗八百亿”做出更大贡献。