5月15日,安庆石化电仪部职工“一波多折”,圆满完成了铁路发油油气回收环保装置的检修任务,确保铁路油气安全回收及环保达标。
铁路发油站
油气回收加工量为每小时800立方米,属大型“龙头”环保装置。它主要将铁路油罐槽车运输油品时产生的油气,通过泵压缩到
油气回收装置,经过吸附A、B罐吸附,再进行冷冻,变成液体。
“铁路发油站油气回收故障报警,不能正常运行,请速处理。”几天前,电仪部职工接到电话立即赶往现场,发现显示屏上显示吸附B罐进气电动阀控制回路故障。他们立即拿出万用表测量线路通断,并打开该阀,仔细检查阀的执行机构,确认电动阀内机构主杆损坏。
情况紧急,如不及时处理,铁路油罐槽车里的油气不能及时回收处理,必定排放在外,严重影响安全生产,造成不必要的环保事件。由于B罐进气电动阀原厂早己不生产,分管此装置的电仪部技术员丁寒松,紧急联系多家电动阀生产厂家,多方比较,决定采用瑞机电动阀,此阀执行机构灵活,易维修,安装方便。
5月15日一早,电仪部组织精兵强将前往现场,办理检修作业票证,指定监护人,同厂家一起拆除己到货的电动阀包装,检查电动阀外观均完好,容量也符合要求。可新电动阀的轴与原轴套不配套,联接法兰也较大,涡轮与祸杆接口也不密贴。电仪部、运输部、厂家三方联手,针对情况商定检修方案和措施,重新加工配件,要求加工厂家在最短的时间内交货。
与此同时,电仪部检修人员将损坏的电动阀拆除,他们半蹲在狭窄的空间里,拆卸电动阀联接螺栓与接线,并将损坏电动阀吊离解体。利用检修契机,检修人员对电动阀内部构造进行了了解,记录核对每一根接线,及时地与厂家沟通,学习了解电动阀常见故障与处理方法,配合厂家,设定定值,检修与学习双管齐下,为该阀的后续维护奠定基础。
天渐渐黑了下来,加工配件终于完成。检修人员挑灯夜战,将加工好的配件安装,将新电动阀就位联接。可打开接线盒,却发现此阀接线方式与老阀也有差异,他们仔细讯问厂家,就地制图,根据比对法,将每一根线路套上线帽,做好标记,再联接紧固。送上电源后,对电动阀进行调试,设定上、下限位,开、关扭距。
经过14小时的连轴转,于夜间21时,铁路发油油气回收吸咐罐电动阀正常运转,确保了该环保装置的安稳生产。